1. Home
  2. Electric Systems
  3. Pitagora 4.0
  4. Pitagora 4.0 – Troubleshooting ITA

Pitagora 4.0 – Troubleshooting ITA


Codice errore + DescrizioneCodice + SottocodiceNome erroreTipologia di erroreDescrizioneCausaRimedio (Troubleshooting)Note
Errore 1 : Si raccomanda di eseguire un riavvio dell’alimentazione1.9Promemoria riavvioInfoSi raccomanda di eseguire un riavvio dell’alimentazione9 mesi senza riavvio dell’alimentazione.Riavviare l’alimentazione entro 3 mesiL’ascensore continua ad operare. Il timer di reset è indipendente dal tempo e la data settati sul quadro di manovra.
Errore 1 : E’ necessario un riavvio dell’alimentazione1.12Promemoria riavvioAlertE’ necessario un riavvio dell’alimentazione12 mesi senza riavvio dell’alimentazione. L’ascensore è fuori servizio.Riavviare l’alimentazione. Il timer di reset è indipendente dal tempo e la data settati sul quadro di manovra.
Errore 1 : La manovra di ritorno automatico al piano in emergenza è completata: la cabina è al piano con le porte aperte. L’impianto può tornare operativo appena viene ridata l’alimentazione.1.1Fine manovra di emergenzaInfoLa manovra di ritorno automatico al piano in emergenza è completata: la cabina è al piano con le porte aperte. L’impianto può tornare operativo appena viene ridata l’alimentazione.Nessuna azione richiestaErrore mostrato solo in manovra di emergenza. Se l’alimentazione viene riavviata, l’errore viene sovrascritto dal subcode 101
Errore 1 : L’impianto è nuovamente alimentato. Viene eseguita una procedura di reset.1.101Riavvio sistemaInfoL’impianto è nuovamente alimentato. Viene eseguita una procedura di reset.Nessuna azione richiestaSegnalazioni di reset ripetute potrebbero indicare un problema di alimentazione, interferenza elettromagnetica o difetto della scheda madre
Errore 1 : L’impianto è nuovamente alimentato.1.102Riavvio sistemaInfoL’impianto è nuovamente alimentato.Nessuna azione richiestaSegnalazioni di reset ripetute potrebbero indicare un problema di alimentazione, interferenza elettromagnetica o difetto della scheda madre
Errore 1 : E’ stato effettuato un reset da remoto degli errori in memoria tramite app Fusion (sono esclusi quelli con reset speciale/specifico)1.255Reset remotoInfoE’ stato effettuato un reset da remoto degli errori in memoria tramite app Fusion (sono esclusi quelli con reset speciale/specifico)Nessuna azione richiesta
Errore 2 : Uno o più contatti NC associati ai contattori di marcia (ingresso CCO) sono rimasti aperti dopo l’arresto della cabina al piano.2Contattori bloccatiAlertUno o più contatti NC associati ai contattori di marcia (ingresso CCO) sono rimasti aperti dopo l’arresto della cabina al piano.Contatto perso su circuito CCO o contattore rotto.Controllare:
1) La serie dei contatti ausiliari (NC) dei contattori e gli altri cavi in serie nel circuito CCO
2) Il cablaggio del circuito CCO come indicato negli schemi elettrici
3) L’ingresso CCO della scheda madre (connettori J22 o J23 o J14)
Lo stato dell’ingresso CCO è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Uno o più contatti NC associati ai contattori di marcia (ingresso CCOB) sono rimasti aperti dopo l’arresto della cabina al piano.2.1Contattori bloccatiAlertUno o più contatti NC associati ai contattori di marcia (ingresso CCOB) sono rimasti aperti dopo l’arresto della cabina al piano.Contatto perso su circuito CCOB o contattori rotti.Controllare:
1) La serie dei contatti ausiliari (NC) dei contattori e gli altri cavi in serie nel circuito CCOB
2) Il cablaggio del circuito CCOB come indicato negli schemi elettrici
3) L’ingresso CCO della scheda madre (connettori J22 o J23 o J14)
Lo stato dell’ingresso CCOB è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Uno o più contatti NC associati ai contattori di marcia e cablati in serie agli ingressi CCO+CCOB sono rimasti aperti dopo l’arresto della cabina al piano.2.2Contattori bloccatiAlertUno o più contatti NC associati ai contattori di marcia e cablati in serie agli ingressi CCO+CCOB sono rimasti aperti dopo l’arresto della cabina al piano.Contatto perso sul circuito CCO o contattore motore rotto.
Contatto perso sul circuito CCOB o contattori rotti
Controllare:
1) La serie dei contatti ausiliari (NC) dei contattori e gli altri cavi in serie nel circuito CCO
2) Il cablaggio del circuito CCO come indicato negli schemi elettrici
3) L’ingresso CCO della scheda madre (connettori J22 o J23 o J14)
4) La serie dei contatti ausiliari (NC) dei contattori e gli altri cavi in serie nel circuito CCOB
5) Il cablaggio del circuito CCOB come indicato negli schemi elettrici
6) L’ingresso CCO della scheda madre (connettori J22 o J23 o J14)
Lo stato degli ingressi CCO e CCOB sono visualizzabili tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Il contatto NC associato al contattore di potenza del MOTORE CM1 è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano. 2.11Contattori bloccatiAlertIl contatto NC associato al contattore di potenza del MOTORE CM1 è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano. Contatto debole su circuito YBRK o contattore motore CM1 guasto (Solo per l’opzione Diretto, Star Delta o Hydro+VVF)Controllare:
1) Il contatto ausiliario (NC) del contattore del motore
2) Il cablaggio del circuito YBRK come indicato negli schemi di cablaggio
3) L’ingresso YBRK del connettore J23 della scheda madre.
Lo stato dell’ingresso YBRK è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Il contatto NC associato al contattore di potenza del MOTORE CM2 è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano.2.12Contattori bloccatiAlertIl contatto NC associato al contattore di potenza del MOTORE CM2 è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano.Contatto perso su circuito CCO o contattore motore CM2 guasto (Solo per l’opzione Diretto, Star Delta o Hydro+VVF)Controllare:
1) Il contatto ausiliario (NC) del contattore del motore
2) l cablaggio del circuito CCO come indicato negli schemi di cablaggio
3) L’ingresso CCO della scheda COIL (connettori J2 o JM1) o sul connettore J22 della scheda madre.
Lo stato dell’ingresso CCO è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Uno dei contatti NC associati ai contattori di potenza del MOTORE CM1 o CM2 è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano. 2.13Contattori bloccatiAlertUno dei contatti NC associati ai contattori di potenza del MOTORE CM1 o CM2 è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano. Contatto perso sul circuito CCO o contattori motore guasti CM1 o CM2 (Solo per l’opzione Soft Starter).Controllare:
1) I contatti ausiliari (NC) dei contattori del motore
2) Il cablaggio del circuito CCO come indicato negli schemi di cablaggio
3) L’ingresso CCO della scheda COIL (connettori J2 o JM1) o sul connettore J22 della scheda madre.
Lo stato dell’ingresso CCO è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Il contatto associato all’avviamento Soft Starter è rimasto aperto dopo che il quadro di manovra ha tentato di avviare il motore2.14Contattori bloccatiAlertIl contatto associato all’avviamento Soft Starter è rimasto aperto dopo che il quadro di manovra ha tentato di avviare il motoreContatto perso sul circuito YBRK o sull’uscita Soft Starter END (Solo per l’opzione Soft Starter)Controllare:
1) Il contatto ausiliario (NO) del contattore motore CM2
2) L’ingresso RUN del Soft Starter o il connettore M2 sulla scheda COIL
3) L’uscita END del Soft Starter
4) Il cablaggio del circuito YBRK come indicato negli schemi di cablaggio
5) L’ingresso YBRK del connettore J23 della scheda madre.
Lo stato dell’ingresso YBRK è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Uno dei contatti NC associati ai contattori di potenza del MOTORE CM2 o CM3 è rimasto aperto dopo l’arresto della cabina al piano2.15Contattori bloccatiAlertUno dei contatti NC associati ai contattori di potenza del MOTORE CM2 o CM3 è rimasto aperto dopo l’arresto della cabina al pianoContatto perso sul circuito CCO o contattori motore CM2 o CM3 guasti (Solo per l’opzione Star Delta)Controllare:
1) La serie di contatti ausiliari (NC) dei contattori motore CM2 e CM3 e gli altri cavi in serie nel circuito CCO
2) Il cablaggio del circuito CCO come indicato negli schemi elettrici.
3) L’ingresso CCO della scheda COIL (connettori J2 o JM1) o sul connettore J22 della scheda madre.
Lo stato dell’ingresso CCO è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 2 : Uno dei contatti NC associati ai contattori VALVE è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano.2.2Contattori bloccatiAlertUno dei contatti NC associati ai contattori VALVE è rimasto aperto dopo che la cabina si è fermata al piano.Contatto perso sul circuito CCOB o contattori VALVE guasti.Controllare:
1) La serie di contatti ausiliari (NC) dei contattori VALVE e gli altri cavi in serie nel circuito CCOB
2) Il cablaggio del circuito CCOB come indicato negli schemi elettrici.
3) L’ingresso CCOB della scheda COIL (connettori J2 o JV3) o sul connettore J14 della scheda madre.
Lo stato dell’ingresso CCOB è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 2
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.1Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver ricevuto il comando di bassa velocità dal quadro. La causa potrebbe essere la scarsa coppia del motore in fase di accostamento al piano oppure una regolazione non ottimale dei parametri dell’inverter per il tratto di avvicinamento al piano.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario
2) La velocità dell’ascensore in bassa velocità. Aumentare il parametro C07 in step di 2 Hz (Playpad, VVVF menu avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu).
3) Aumentare il valore di P06 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) fino ad un massimo del 60% di P03 (valore nominale)
4) La distanza di rallentamento al piano indicato, o aumentare rampa di decelerazione E13 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu).
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.2Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver iniziato il rallentamento. La causa potrebbe essere la scarsa coppia del motore in fase di accostamento al piano oppure una regolazione non ottimale dei parametri dell’inverter per il tratto di avvicinamento al piano.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario
2) La velocità dell’ascensore in bassa velocità. Aumentarla se necessario. Aumentare lo stopping boost a step di 2 Hz (PlayPad, menu conteggio, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Aumentare il valore di P06 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, corrente a vuoto) fino ad un massimo del 60% di P03 (valore nominale);
4) Il valore distanza R1D/R1S (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu).
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.3Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver iniziato il rallentamento. La causa potrebbe essere la scarsa coppia del motore in fase di accostamento al piano oppure una regolazione non ottimale dei parametri dell’inverter per il tratto di avvicinamento al piano.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario
2) La velocità dell’ascensore in bassa velocità. Aumentarla se necessario. Aumentare lo stopping boost a step di 2% (PlayPad, menu conteggio, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Aumentare il valore di P06 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, corrente a vuoto) fino ad un massimo del 60% di P03 (valore nominale);
4) Il valore distanza R1D/R1S (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu).
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.4Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver iniziato il rallentamento. La causa potrebbe essere la scarsa coppia del motore in fase di accostamento al piano oppure una regolazione non ottimale dei parametri dell’inverter per il tratto di avvicinamento al piano.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario
2) La velocità dell’ascensore in bassa velocità. Aumentarla se necessario. Aumentare lo stopping boost a step di 2% (PlayPad, menu conteggio, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Aumentare il valore di P06 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, corrente a vuoto) fino ad un massimo del 60% di P03 (valore nominale);
4) Il valore distanza R1D/R1S (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu).
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.5Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver ricevuto il comando di bassa velocità dal quadro. La causa potrebbe essere una termperatura dell’olio della centralina troppo bassa.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessari
2) La distanza di rallentamento al piano indicato (lettori magnetici FAI/FAS)
3) Il circuito attivazione valvole (vedere schema elettrico)
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.6Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver ricevuto il comando di bassa velocità dal quadro. La causa potrebbe essere una termperatura dell’olio della centralina troppo bassa.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario 2) il valore distanza R1D/R1S (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)
3) Il circuito attivazione valvole (vedere schema elettrico)
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3.7Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver ricevuto il comando di bassa velocità dal quadro. La causa potrebbe essere una termperatura dell’olio della centralina troppo bassa.Controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario 2) il valore distanza R1D/R1S (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)
3) Il circuito attivazione valvole (vedere schema elettrico)
Errore 3 : La cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.3Bassa velocità troppo lungaWarningLa cabina ha marciato per troppo tempo in bassa velocità senza raggiungere il piano.L’errore compare se l’ascensore non raggiunge il piano entro il tempo settato (parametro modificabile) dopo aver ricevuto il comando di bassa velocità dal quadro. La causa potrebbe essere:
– Per impianti elettrici, la scarsa coppia del motore in fase di accostamento al piano oppure una regolazione non ottimale dei parametri dell’inverter per il tratto di avvicinamento al piano;
– Per impianti idraulici, una termperatura dell’olio della centralina troppo bassa.
In caso di impianto elettrico, controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario
2) La velocità dell’ascensore in bassa velocità. Aumentare il parametro C07 in step di 2 Hz (Playpad, VVVF menu avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) in caso di sistema di conteggio a magneti ed impulsori. Aumentare lo stopping boost a step di 2% (PlayPad, menu conteggio, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) in caso di sistema di conteggio tramite encoder a cordino DMG o ELGO o encoder motore
3) Aumentare il valore di P06 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) fino ad un massimo del 60% di P03 (valore nominale)
4) La distanza di rallentamento al piano indicato, o aumentare rampa di decelerazione E13 (Playpad, menu VVVF avanzato, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) in caso di sistema di conteggio a magneti ed impulsori. Il valore distanza R1D/R1S (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) negli altri casi.
In caso di impianto idraulico, controllare:
1) Il parametro relativo alla temporizzazione dell’errore (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); aumentarlo se necessario 2) il valore distanza R1D/R1S in caso di sistema di conteggio tramite encoder a cordino DMG o tramite ELGO (Playpad menu conteggio, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). La distanza di rallentamento al piano indicato (lettori magnetici FAI/FAS)
3) Il circuito attivazione valvole (vedere schema elettrico).
Errore 4 : Cabina sovraccarica. L’impianto non parte.4Sovraccarico in cabinaAlertCabina sovraccarica. L’impianto non parte.Sovraccarico in cabina. Ingresso sovraccarico SUR attivatoControllare:
1) L’ingresso SUR (se bloccato) ed il relativo cablaggio
2) La regolazione del dispositivo di pesacarico (https://dido.dmg.it/knowledge-base/llec6-load-weighing-device/)
Lo stato dell’ingresso SUR è visualizzabile tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 1
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.1Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione di uno dei contatti di finecorsa AGB/AGHControllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra il contatto estremo e il magnete
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.2Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione di uno dei contatti di finecorsa AGB/AGHControllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra contatto estremo e magnete
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.3Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione di uno dei contatti di finecorsa AGB/AGHControllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra contatto estremo e magnete
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.4Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (passaggio di piano) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra il contatto estremo e il magnete
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.5Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (passaggio di piano) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra contatto estremo e magnete
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.6Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (passaggio di piano) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra contatto estremo e magnete
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.7Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (piano di fermata) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra il contatto estremo e il magnete
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.8Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (piano di fermata) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra contatto estremo e magnete
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.9Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (piano di fermata) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra contatto estremo e magnete
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione di uno dei contatti di finecorsa AGB/AGHControllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra il contatto estremo e il magnete
In caso di sistema di conteggio encoder a cordino DMG
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
La tolleranza è fino a 5 cm rispetto alla quota di apprendimento.
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.1Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (piano di fermata) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra il contatto estremo e il magnete
In caso di sistema di conteggio encoder a cordino DMG
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
Errore 5 : E’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.5.2Errore di conteggioWarningE’ stata rilevata una differenza tra il la posizione calcolata e quella reale della cabina.Discrepanza tra posizione calcolata e posizione reale all’attivazione del sensore di zona porte ZP (piano di fermata) Controllare:
1) Il corretto posizionamento dei magneti
2) Il funzionamento degli impulsori magnetici
3) La distanza tra il contatto estremo e il magnete
In caso di sistema di conteggio encoder a cordino DMG
4) Il corretto funzionamento/collegamento dell’encoder
Errore 6 : Direzione di marcia errata6.XXXErrore di direzioneAlertDirezione di marcia errataIl quadro rileva una direzione di marcia diversa da quella impostataControllare:
In caso di encoder DMG
1) Il senso di marcia del motore rispetto alla direzione (ad esempio comando SALITA vs. verso di movimento cabina). La quota encoder deve incrementare (in discesa invece deve decrescere). Il tutto è visibile tramite il menu “Monitor Encoder” tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) La configurazione orario /antiorario dell’Encoder (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
3) Gli ingressi AGH e AGB (se si attivano al contrario rispetto al senso di marcia dell’ascensore)
In caso di conteggio con sensore magnetico
1) Il senso di marcia del motore rispetto alla direzione (ad esempio comando SALITA vs. verso di movimento cabina).Controllare la corretta attivazione dei sensori degli ingressi del sistema di conteggio a magneti ed impulsori FAI/FAS (menu stato I/O del PlayPad https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu).
2a) Conteggio con sistema magneti ed impulsori (FAI/FAS): L’installazione e i collegamenti degli impulsori. Controllare eventuali fenomenti di magnetizzazione sulle guide;
3) Gli ingressi AGH e AGB (se si attivano al contrario rispetto al senso di marcia dell’ascensore)
Errore 6 : Direzione di marcia errata6.1Errore di direzioneAlertDirezione di marcia errataIl quadro rileva una direzione di marcia diversa da quella impostataControllare:
1) Il senso di marcia del motore rispetto alla direzione (ad esempio comando SALITA vs. verso di movimento cabina). La quota encoder deve incrementare (in discesa invece deve decrescere). Il tutto è visibile tramite il menu “Monitor Encoder” tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) La configurazione orario /antiorario dell’Encoder (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
3) Gli ingressi AGH e AGB (se si attivano al contrario rispetto al senso di marcia dell’ascensore)
Errore 6 : Direzione di marcia errata6.2Errore di direzioneAlertDirezione di marcia errataIl quadro rileva una direzione di marcia diversa da quella impostataControllare:
1) Il senso di marcia del motore rispetto alla direzione (ad esempio comando SALITA vs. verso di movimento cabina).Controllare la corretta attivazione dei sensori degli ingressi del sistema di conteggio a magneti ed impulsori FAI/FAS (menu stato I/O del PlayPad https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu).
2a) Conteggio con sistema magneti ed impulsori (FAI/FAS): L’installazione e i collegamenti degli impulsori. Controllare eventuali fenomenti di magnetizzazione sulle guide;
3) Gli ingressi AGH e AGB (se si attivano al contrario rispetto al senso di marcia dell’ascensore)
Errore 7 : Catena sicurezze interrotta al punto #3 con ascensore non in marcia. Le chiamate sono cancellate. 7.XXXSicurezza 3 interrotta con cabina fermaAlertCatena sicurezze interrotta al punto #3 con ascensore non in marcia. Le chiamate sono cancellate. Un contatto di sicurezza a monte del Punto #3 (contatti Paracadute, Extracorsa, Limitatore di velocità) risulta aperto mentre l’ascensore è fermo. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibite.Verificare tutti i contatti tra i morsetti:
S35 – S36 (Tetto cabina)
SC3 –SM4 (Quadro di manovra)
Verificare il funzionamento ed i contatti dei seguenti dispositivi di sicurezza: Paracadute, Extracorsa (se presente), Limitatore di velocità
Errore 9 : Errore sulla porta di piano: la catena sicurezze è interrotta (punto #5).
Il sistema procederà ad una riapertura delle porte automatiche e una successiva chiusura (fino a tre tentativi, oltre i quali le chiamate sono cancellate.
Se le porte sono manuali, le chiamate sono cancellate dopo alcuni secondi di permanenza dell’errore.
9.5Errore chiusura portaAlertErrore sulla porta di piano: la catena sicurezze è interrotta (punto #5).
Il sistema procederà ad una riapertura delle porte automatiche e una successiva chiusura (fino a tre tentativi, oltre i quali le chiamate sono cancellate.
Se le porte sono manuali, le chiamate sono cancellate dopo alcuni secondi di permanenza dell’errore.
Un contatto di sicurezza a monte del Punto #5 risulta aperto quando è registrata una chiamata. Il problema è limitato alla porta del piano dove si trova la cabina e potrebbe derivare da:
1) Connessione dei contatti di sicurezza
2) Ostruzione meccanica della porta di piano
3) Mancata chiusura del catenaccio di piano
4) Contatti delle protezioni (in caso di dispositivi 81-21)
Controllare:
1) Tutti i contatti tra i morsetti SD2-SD3 ed i relativi collegamenti
2) Se un oggetto ostacola la chiusura della porta al piano indicato dal display del PlayPad (POS)
3) La corretta chiusura del catenaccio di piano a porta chiusa
4) In caso di dispositivi 81-21, controllare la corretta chiusura dei contatti delle protezioni in manovra normale.
5) Contollare il corretto funzionamento del modulo di sicurezza SM3: il LED rosso “OUT” deve essere acceso se entrambi i LED verdi S1 ed S2 sono accesi
Errore 9 : Errore sulla porta di cabina: la catena sicurezze è interrotta (punto #6).
Il sistema procederà ad una riapertura delle porte automatiche e una successiva chiusura (fino a tre tentativi, oltre i quali le chiamate sono cancellate).
Se le porte sono manuali, le chiamate sono cancellate dopo alcuni secondi di permanenza dell’errore.
9.6Errore chiusura portaAlertErrore sulla porta di cabina: la catena sicurezze è interrotta (punto #6).
Il sistema procederà ad una riapertura delle porte automatiche e una successiva chiusura (fino a tre tentativi, oltre i quali le chiamate sono cancellate).
Se le porte sono manuali, le chiamate sono cancellate dopo alcuni secondi di permanenza dell’errore.
Un contatto di sicurezza a monte del Punto #6 risulta aperto quando è registrata una chiamata. Il problema è limitato alla porta di cabina e potrebbe derivare da:
1) Connessione dei contatti di sicurezza
2) Ostruzione meccanica della porta
3) Contatto di sicurezza chiusura porta non (completamente) chiuso o malfunzionante
4) Contatti delle protezioni (in caso di dispositivi 81-21)
Controllare:
1) Tutti i contatti tra i morsetti: S35 – S36 (Tetto cabina)
SC4 – SC5 e le loro connessioni (Quadro di manovra)
2) Se un oggetto ostacola la chiusura della porta al piano indicato dal display del PlayPad (POS)
3) Se il contatto di chiusura porte si chiude correttamente
4) In caso di dispositivi 81-21, la corretta chiusura dei contatti delle protezioni in manovra normale.
Errore 10 : La porta lato A non si è aperta entro il tempo impostato (10s default) e viene pertanto considerata come aperta.10.XXXPattinamento Porta lato A in apertura WarningLa porta lato A non si è aperta entro il tempo impostato (10s default) e viene pertanto considerata come aperta.1) Il fine corsa porta (FOA) non rileva la corretta chiusura della porta
2) L’operatore porta non funziona
3) Il quadro non fornisce il comando di apertura (ROA)
Controllare:
1) Fine corsa apertura porta FOA e relativo cablaggio (FOx sulla scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate, JDA sulla scheda TOC), programmazione (tramite PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
2) Alimentazione motore porta e fusibili (scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate);
3) Comando d’apertura ROA (tramite menu I/O del PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Solo per porte dotate di fine corsa (per programmazione vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu). Gli stati del fine corsa apertura FOA e del comando d’apertura ROA sono visualizzabili tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 3
Errore 11 : La porta lato B non si è aperta entro il tempo impostato (10s default) e viene pertanto considerata come aperta.11.XXXPattinamento apertura Porta B WarningLa porta lato B non si è aperta entro il tempo impostato (10s default) e viene pertanto considerata come aperta.1) Il fine corsa porta (FOB) non rileva la corretta chiusura della porta
2) L’operatore porta non funziona
3) Il quadro non fornisce il comando di apertura (ROB)
Controllare:
1) Fine corsa apertura porta FOB e relativo cablaggio (FOx sulla scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate, JDA sulla scheda TOC), programmazione (tramite PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
2) Alimentazione motore porta e fusibili (scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate);
3) Comando d’apertura ROB (tramite menu I/O del PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Solo per porte dotate di fine corsa (per programmazione vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu). Gli stati del fine corsa apertura FOA e del comando d’apertura ROA sono visualizzabili tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 3
Errore 12 : Catena sicurezze interrotta al punto #3 con ascensore in marcia. Le chiamate sono cancellate. Sul Playpad il Led SE3 è spento.12.XXXSicur. 3 interrotta in marcia WarningCatena sicurezze interrotta al punto #3 con ascensore in marcia. Le chiamate sono cancellate. Sul Playpad il Led SE3 è spento.Un contatto di sicurezza a monte del Punto #3 (contatti Paracadute, Extracorsa, Limitatore di velocità) si è aperto mentre l’ascensore era in movimento. La cabina è bloccata e le chiamate sono inibite.
G8:
Elencare dispositivi che rientrano in questo tratto della catena sicurezze
Verificare tutti i contatti tra i morsetti:
S35 – S36 (Tetto cabina)
SC3 –SM4 (Quadro di manovra)
Verificare il funzionamento ed i contatti dei seguenti dispositivi di sicurezza: Paracadute, Extracorsa (se presente), Limitatore di velocità
Errore 13 : Temperatura del motore troppo alta (Sensore TH1).13.1Sensore temperatura motoreWarningTemperatura del motore troppo alta (Sensore TH1).Elevata temperatura motoreControllare:
1) Ingresso TH1;
2) I collegamenti con la sonda termica;
3) Lo stato della sonda termica (tramite Playpad, menu Stato I/O, Playboard in/out pagina 1)
Errore 13 : Temperatura del motore della centralina oleo troppo alta (Sensore TH2).13.2Sensore temperatura motoreWarningTemperatura del motore della centralina oleo troppo alta (Sensore TH2).Elevata temperatura motore centralina idraulicaControllare:
1) Ingresso TH2;
2) I collegamenti con la sonda termica;
3) Lo stato della sonda termica (tramite Playpad, menu Stato I/O, Playboard in/out pagina 1)
Errore 13 : Engine temperature too high (Both TH1 and TH2 sensors activated).13.3Sensore temperatura motoreWarningEngine temperature too high (Both TH1 and TH2 sensors activated).Elevata temperatura motore (entrambi i sensori attivati)Controllare:
1) Ingressi TH1/TH2;
2) I collegamenti con la sonda termica;
3) Lo stato della sonda termica (tramite Playpad, menu Stato I/O, Playboard in/out pagina 1)
Errore 13 : Elevata temperatura del motore porte13.1Sensore temperatura motoreWarningElevata temperatura del motore porteL’ingresso del termico sulla scheda TOC è attivato a causa di una temperatura eccessiva sul motore porte.Controllare:
1) L’ingresso M16 sulla scheda TOC
Errore 14 : Errore nella memoria Parametri della Eeprom14.XXXMemoria parametriWarningErrore nella memoria Parametri della EepromMemoria parametriAzzerare, reinserire e registrare tutti i parametri. Errore che può comparire anche con aggiornamento vecchio impianto per cyber security
Errore 15 : Errore Bloccante! Il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per più di 1,5 sec. Tutte le chiamate di piano e cabina sono inibite.
Necessario un reset specifico dell’impianto (il sistema effettuerà una reinizializzazione portando la cabina al piano più alto).
15.1Extra corsaAlert + ResetErrore Bloccante! Il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per più di 1,5 sec. Tutte le chiamate di piano e cabina sono inibite.
Necessario un reset specifico dell’impianto (il sistema effettuerà una reinizializzazione portando la cabina al piano più alto).
La cabina ha raggiunto un extracorsa, oppure è intervenuto il limitatore di velocità e/o il paracadute. In tutti i casi, il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per un tempo >1,5sec ed il sistema è in blocco. E’ necessaria una procedura di reset specifico, anche dopo la chiusura della catena di sicurezze. 1) Ripristinare i contatti di sicurezza ed effettuare il reset specifico (Reset SE3) tramite il Menu Errori su PlayPad
2) Verificare il sistemi di posizionamento
3) Verificare la capacità di tenuta del freno
Errore 15 : Errore Bloccante! Il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per più di 1,5 sec. Tutte le chiamate di piano e cabina sono inibite.
Necessario un reset specifico dell’impianto (il sistema effettuerà una reinizializzazione portando la cabina al piano più basso).
15.2Extra corsaAlert + ResetErrore Bloccante! Il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per più di 1,5 sec. Tutte le chiamate di piano e cabina sono inibite.
Necessario un reset specifico dell’impianto (il sistema effettuerà una reinizializzazione portando la cabina al piano più basso).
La cabina ha raggiunto un extracorsa, oppure è intervenuto il limitatore di velocità e/o il paracadute. In tutti i casi, il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per un tempo >1,5sec ed il sistema è in blocco. E’ necessaria una procedura di reset specifico, anche dopo la chiusura della catena di sicurezze. 1) Ripristinare i contatti di sicurezza ed effettuare il reset specifico (Reset SE3) tramite il Menu Errori su PlayPad
2) Verificare il sistemi di posizionamento
3) Verificare il circuito delle valvole
Errore 15 : Errore Bloccante! Il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per più di 1,5 sec. Tutte le chiamate di piano e cabina sono inibite.
Necessario un reset specifico dell’impianto (il sistema effettuerà una reinizializzazione portando la cabina al piano più basso).
15.XXXExtra corsaAlert + ResetErrore Bloccante! Il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per più di 1,5 sec. Tutte le chiamate di piano e cabina sono inibite.
Necessario un reset specifico dell’impianto (il sistema effettuerà una reinizializzazione portando la cabina al piano più basso).
La cabina ha raggiunto un extracorsa, oppure è intervenuto il limitatore di velocità e/o il paracadute. In tutti i casi, il punto#3 della catena sicurezze è rimasto aperto per un tempo >1,5sec ed il sistema è in blocco. E’ necessaria una procedura di reset specifico, anche dopo la chiusura della catena di sicurezze. 1) Ripristinare i contatti di sicurezza ed effettuare il reset specifico (Reset SE3) tramite il Menu Errori su PlayPad
2) Verificare il sistema di posizionamento
3) In caso di quadro di manovra elettrico, verificare la capacità di tenuta del freno. In caso di quadro di manovra idraulico, verificare il circuito delle valvole
Errore 16 : Uno o più sensori incendio risultano attivi (aperti). 16.XXXRilevazione incendioWarningUno o più sensori incendio risultano attivi (aperti). Se neIl’edificio sono presenti dei sensori incendio connessi al quadro di manovra, questo errore indica un probabile incendio in corso oppure il malfunzionamento di uno o più sensoriControllare:
– L’ingresso sulla BDU tramite PlayPad (menu Stato I/O, Playboard in/out pagina 4)
– Il corretto funzionamento del sensore/i antincendio
E’ possibile modificare il comportamento del quadro in caso di allarme incendio tramite PlayPad (menu “Funzioni speciali”, vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu) : – “Rilevazione incendio” su Sì:
a) se l’ascensore si trova su un piano diverso da quello in cui è stato rilevato l’incendio, tutte le chiamate registrate da/verso questo piano vengono annullate.
b) se l’ascensore è al piano dove è stato rilevato l’incendio, il quadro blocca l’apertura delle porte, chiude le porte (se aperte al momento del rilevamento dell’incendio) e manda la cabina dell’ascensore ad un piano sicuro impostato precedentemente.
– “EN8173” su SI (procedura di evacuazione). Il piano di evacuazione è scelto secondo la seguente regola:
a) (Se il sensoree incendio non è attivo al Piano Principale) La cabina viene portata al Piano Principale.
b) Altrimenti, la cabina viene portata ad un piano alternativo, dove non viene rilevato l’incendio
Errore 16 : Uno o più sensori incendio risultano attivi (aperti). 16.XXXRilevazione incendioWarningUno o più sensori incendio risultano attivi (aperti). Se neIl’edificio sono presenti dei sensori incendio connessi al quadro di manovra, questo errore indica un probabile incendio in corso oppure il malfunzionamento di uno o più sensoriControllare:
– Lo stato ingressi sulla scheda 16 I/O nel menu specifico del PlayPad (menu Stato I/O, Schede AUX)
– Il corretto funzionamento del sensore/i antincendio
E’ possibile modificare il comportamento del quadro in caso di allarme incendio tramite PlayPad (menu “Funzioni speciali”, vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu) : – “Rilevazione incendio” su Sì:
a) se l’ascensore si trova su un piano diverso da quello in cui è stato rilevato l’incendio, tutte le chiamate registrate da/verso questo piano vengono annullate.
b) se l’ascensore è al piano dove è stato rilevato l’incendio, il quadro blocca l’apertura delle porte, chiude le porte (se aperte al momento del rilevamento dell’incendio) e manda la cabina dell’ascensore ad un piano sicuro impostato precedentemente.
– “EN8173” su SI (procedura di evacuazione). Il piano di evacuazione è scelto secondo la seguente regola:
a) (Se il sensoree incendio non è attivo al Piano Principale) La cabina viene portata al Piano Principale.
b) Altrimenti, la cabina viene portata ad un piano alternativo, dove non viene rilevato l’incendio
Errore 17 : Il punto #4 della catena di sicurezza viene interrotto durante la marcia della cabina. Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE4 è spento.
17.XXXSicur. 4 interrotta in marcia AlertIl punto #4 della catena di sicurezza viene interrotto durante la marcia della cabina. Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE4 è spento.
Sicurezza 4 aperta durante la marcia della cabina. Un contatto di sicurezza a monte del Punto #4 (serrature preliminari del piano) è aperto durante la marcia della cabina. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibite.Verificare tutti i contatti corrispondenti collegati tra il morsetti:
SD1 – SD2 (Preliminari porte di piano)
Errore 18 : Apertura inaspettata di un contatto di sicurezza di una delle porte di piano durante la marcia (punto #5 della catena di sicurezza). Le chiamate sono cancellate.
18.5Contatto porta di piano apertoAlertApertura inaspettata di un contatto di sicurezza di una delle porte di piano durante la marcia (punto #5 della catena di sicurezza). Le chiamate sono cancellate.
Un contatto di sicurezza a monte del Punto #5 (porte di piano) si è aperto durante la marcia della cabina, probabilmente per un problema di abbinamento meccanico tra porta di cabina e piano. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibite. Verificare tutti i contatti corrispondenti collegati tra il morsetti:
SD2 – SD3
xxxx
Rimedio: verificare il corretto abbinamento meccanico tra operatore porta cabina e porta di piano. E’ possibile che il pattino dell’operatore della porta automatica non sia perfettamente chiuso durante la marcia e che abbia sbloccato il contatto di sicurezza della porta di piano prima dell’effettiva entrata in zona porte.
Se è necessario muovere la cabina bloccata per accedere alle meccaniche della porta, portare l’impianto in ISPEZIONE e by-passare i contatti di piano (“LOCKS”) attraverso l’apposito selettore di by-pass porte.
Se è aperto anche il contatto di sicurezza della porta di cabina, provare a resettare la scheda operatore, nel caso disattivando da quadro l’interrutore di protezione della porta.
Errore 18 : Apertura inaspettata di uno dei contatti di sicurezza a monte del punto #6 durante la marcia. Le chiamate sono cancellate.18.6Sicurezza 6 interrotta in marciaAlertApertura inaspettata di uno dei contatti di sicurezza a monte del punto #6 durante la marcia. Le chiamate sono cancellate.Un contatto di sicurezza a monte del Punto #6 (porte di cabina, dispositivi preattivati di protezione testata-fossa) si è aperto durante la marcia della cabina. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibite.Verificare tutti i contatti corrispondenti collegati tra il morsetti:
SC4 – SC5
Rimedio: verificare il corretto abbinamento meccanico tra operatore porta cabina e porta di piano. E’ possibile che il pattino dell’operatore della porta automatica non sia perfettamente chiuso durante la marcia e che abbia sbloccato il contatto di sicurezza della porta di piano prima dell’effettiva entrata in zona porte.
Se è necessario muovere la cabina bloccata per accedere alle meccaniche della porta, portare l’impianto in ISPEZIONE e by-passare i contatti di piano (“LOCKS”) attraverso l’apposito selettore di by-pass porte.
Se è aperto anche il contatto di sicurezza della porta di cabina, provare a resettare la scheda operatore, nel caso disattivando da quadro l’interrutore di protezione della porta.
Errore 19 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensore19Bassa tensione in marcia AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensoreIngresso alimentazione principaleVerificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogic” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 19 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensore19.1Bassa tensione in marcia AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensoreSovracorrente su VCAB (circuito di cabina)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogic” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 19 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensore19.2Bassa tensione in marcia AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensoreSovracorrente su VMR (circuito di piano)Verificare la rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogic” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 19 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensore19.3Bassa tensione in marcia AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensoreCortocircuito su VCAB (circuito di cabina)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogic” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 19 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensore19.4Bassa tensione in marcia AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V durante la marcia dell’ascensoreCortocircuito su VMR (circuito di piano)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogic” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 19 : Mancanza sull’alimentazione della 230V durante il movimento
19.23Bassa tensione in marcia AlertMancanza sull’alimentazione della 230V durante il movimento
Mancanza di 230 V, il quadro è alimentato a batterieVerificare:
– Circuito di backup (R230) se presente o ponticellare J8 della scheda CHAR
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 230 V
Errore 20 : Si è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore del motore (CCO) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
20.1Marcia interrottaAlertSi è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore del motore (CCO) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
Una probabile micro interruzione fisica o elettrica della catena sicurezze durante la marcia della cabina dell’ascensore ha causato l’apertura del contattore del motore (CCO) mentre i comandi di marcia erano attivi (RMO per la marcia salita o RDE per la marcia discesa). La cabina dell’ascensore si è fermata. Verificare:
– I contatti preliminari e i catenacci delle porte al piano indicato (PlayPad);
– I contatti delle porte cabina;
– La tensione di alimentazione della catena sicurezze;
– Il corretto funzionamento del contattore (eventuali falsi contatti, cablaggi e ossidazione dei contatti).
Errore 20 : Si è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore del freno (CCOB) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
20.2Marcia interrottaAlertSi è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore del freno (CCOB) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
Una probabile micro interruzione fisica o elettrica della catena sicurezze durante la marcia della cabina dell’ascensore ha causato l’apertura del contattore del freno (CCOB) mentre i comandi di marcia erano attivi (RMO per la marcia salita o RDE per la marcia discesa). La cabina dell’ascensore si è fermata. Verificare:
– I contatti preliminari e i catenacci delle porte al piano indicato (PlayPad);
– I contatti delle porte cabina;
– La tensione di alimentazione della catena sicurezze;
– Il corretto funzionamento del contattore (eventuali falsi contatti, cablaggi e ossidazione dei contatti).
Errore 20 : Si è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia (CM1) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
20.11Marcia interrottaAlertSi è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia (CM1) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
Una probabile micro interruzione fisica o elettrica della catena sicurezze durante la marcia della cabina dell’ascensore ha causato l’apertura del contattore motore CM1 (segnale YBRK per avviamento diretto, stella triangolo o VVVF Hydro, segnale CCO per avviamento SoftStarter) mentre i comandi di marcia erano attivi (RMO per la marcia salita o RDE per la marcia discesa). La cabina dell’ascensore si è fermata.
Verificare:
– I contatti preliminari e i catenacci delle porte al piano indicato (PlayPad);
– I contatti delle porte cabina;
– La tensione di alimentazione della catena sicurezze;
– Il corretto funzionamento del contattore (eventuali falsi contatti, cablaggi e ossidazione dei contatti).
Errore 20 : Si è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia (CM2) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
20.12Marcia interrottaAlertSi è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia (CM2) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
Una probabile micro interruzione fisica o elettrica della catena sicurezze durante la marcia della cabina dell’ascensore ha causato l’apertura del contattore motore CM2 (segnale CCO per avviamento diretto, stella triangolo o VVVF Hydro) mentre i comandi di marcia erano attivi (RMO per la marcia salita o RDE per la marcia discesa). La cabina dell’ascensore si è fermata.
Verificare:
– I contatti preliminari e i catenacci delle porte al piano indicato (PlayPad);
– I contatti delle porte cabina;
– La tensione di alimentazione della catena sicurezze;
– Il corretto funzionamento del contattore (eventuali falsi contatti, cablaggi e ossidazione dei contatti).
Errore 20 : Si è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia (CM3) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
20.13Marcia interrottaAlertSi è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia (CM3) risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
Una probabile micro interruzione fisica o elettrica della catena sicurezze durante la marcia della cabina dell’ascensore ha causato l’apertura del contattore motore CM3 (segnale CCO per avviamento stella triangolo) mentre i comandi di marcia erano attivi (RMO per la marcia salita o RDE per la marcia discesa). La cabina dell’ascensore si è fermata.
Verificare:
– I contatti preliminari e i catenacci delle porte al piano indicato (PlayPad);
– I contatti delle porte cabina;
– La tensione di alimentazione della catena sicurezze;
– Il corretto funzionamento del contattore (eventuali falsi contatti, cablaggi e ossidazione dei contatti).
Errore 20 : Si è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia CM2 / Softstarter risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
20.14Marcia interrottaAlertSi è verificato un arresto improvviso della cabina durante la marcia, probabilmente a causa di una microinterruzione del circuito delle sicurezze. Il contattore di marcia CM2 / Softstarter risulta aperto.
E’ comunque possibile riprendere il funzionamento normale effettuando una nuova chiamata.
Una probabile micro interruzione fisica o elettrica della catena sicurezze durante la marcia della cabina dell’ascensore ha causato l’apertura del contattore motore CM2 SoftStarter (segnale YBRK per softstarter) mentre i comandi di marcia erano attivi (RMO per la marcia salita o RDE per la marcia discesa). La cabina dell’ascensore si è fermata.
Verificare:
– I contatti preliminari e i catenacci delle porte al piano indicato (PlayPad);
– I contatti delle porte cabina;
– La tensione di alimentazione della catena sicurezze;
– Il corretto funzionamento del contattore (eventuali falsi contatti, cablaggi e ossidazione dei contatti).
Errore 21 : Errore bloccante! Durante la sequenza di partenza dell’impianto, dopo il comando di marcia l’ingresso di controllo CCO del contattore motore è rimasto chiuso.21Ingresso CCO bloccato Alert + ResetErrore bloccante! Durante la sequenza di partenza dell’impianto, dopo il comando di marcia l’ingresso di controllo CCO del contattore motore è rimasto chiuso.Il circuito di controllo dei contattori di marcia (Ingresso motore CCO, NC ad ascensore fermo) non cambia stato dopo che è stato dato il comando di marcia.Controllare:
– L’attivazione del relè RM1 (vedere schema elettrico);
– Il contattore CTB;
– Il funzionamento dell’ingresso CCO.
Errore 21 : Errore bloccante! Durante la sequenza di partenza dell’impianto, dopo il comando di marcia l’ingresso di controllo YRBK del contattore motore è rimasto chiuso.21Ingresso CCO bloccato Alert + ResetErrore bloccante! Durante la sequenza di partenza dell’impianto, dopo il comando di marcia l’ingresso di controllo YRBK del contattore motore è rimasto chiuso.Il circuito di controllo dei contattori di marcia (Ingresso motore YBRK, NC ad ascensore fermo) non cambia stato dopo che è stato dato il comando di marcia.Controllare l’attivazione dei contattori CL1 e CL2.
Errore 21 : Errore bloccante! Durante la sequenza di partenza dell’impianto, dopo il comando di marcia l’ingresso di controllo CCOB del contattore freni è rimasto chiuso.21Ingresso CCO bloccato Alert + ResetErrore bloccante! Durante la sequenza di partenza dell’impianto, dopo il comando di marcia l’ingresso di controllo CCOB del contattore freni è rimasto chiuso.Il circuito di controllo dei contattori di marcia (Ingresso freno CCOB, NC ad ascensore fermo) non cambia stato dopo che è stato dato il comando di marcia.Controllare:
– Contattore CTB1 (anche CTB2 se presente);
– Controllare attivazione relè RBRK.
Errore 21 : 21Ingresso CCO bloccato Alert + Reset
Errore 21 : 21Ingresso CCO bloccato Alert + Reset
Errore 21 : 21Ingresso CCO bloccato Alert + Reset
Errore 21 : 21Ingresso CCO bloccato Alert + Reset
Errore 21 : L’errore appare quando il variatore non sta comandando il contattore freno. Questo viene quindi comandato dal quadro di manovra.21Ingresso CCO bloccato Alert + ResetL’errore appare quando il variatore non sta comandando il contattore freno. Questo viene quindi comandato dal quadro di manovra.Ingresso CTB1 / CTB2 non attivatoVerificare:
– Parametrizzazione dell’Y5C/A (uscita freno) tramite PlayPad;
– Parametro L80 (anello chiuso sempre pari a 1, se impostato a 2 controllare la corrente di attivazione nel parametro L81.);
– Sequenza attivazione inverter (ENABLE->DIREZIONE->VELOCITA’).
Errore 22 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensore22Bassa tensione all’arresto AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensoreIngresso alimentazione principaleVerificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogico” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 22 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensore22.1Bassa tensione all’arresto AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensoreSovracorrente su VCAB (circuito di cabina)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogico” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 22 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensore22.2Bassa tensione all’arresto AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensoreSovracorrente su VMR (circuito di piano)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogico” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 22 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensore22.3Bassa tensione all’arresto AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensoreCortocircuito su VCAB (circuito di cabina)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogico” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 22 : Alimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensore22.4Bassa tensione all’arresto AlertAlimentazione scheda madre inferiore ai 17V all’arresto della cabina dell’ascensoreCortocircuito su VMR (circuito di piano)Verificare:
– La rete, la tensione di alimentazione al primario del trasformatore, la presenza di 24V e l’assorbimento del circuito. I valori di tensione ed intensità di corrente sono visualizzabili tramite PlayPad nel menu “Stato I/O” pagina “Analogico” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 24 V
Errore 22 : Mancanza della tensione 230V durante il movimento22.23Bassa tensione all’arresto AlertMancanza della tensione 230V durante il movimentoMancanza della 230 V, il quadro di manovra è alimentato a batterieVerificare:
– Circuito di backup (R230) se presente o la derivazione su connettore J8 della scheda CHAR
Questo difetto scompare quando viene ripristinata la tensione di 230 V
Errore 23 : Il sensore di reset basso (AGB) è inaspettatamente aperto mentre la cabina è lontana dal piano inferiore. Le chiamate in discesa sono state cancellate e la marcia può proseguire solo in salita.23.1Errore sensore di reset (AGB)AlertIl sensore di reset basso (AGB) è inaspettatamente aperto mentre la cabina è lontana dal piano inferiore. Le chiamate in discesa sono state cancellate e la marcia può proseguire solo in salita.Il contatto AGB (NC) è aperto quando dovrebbe invece rimanere chiuso.Controllare:
1) Lo stato del contatto AGB (PlayPad, menu stato I/O, Playboard I/O pagina 7, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu) e il cablaggio del circuito AGB;
2) La corretta posizione dei magneti e dell’impulsore di reset AGB
Errore 23 : Il sensore di reset basso (AGB) è rimasto chiuso con la cabina al piano inferiore. L’impianto è temporaneamente bloccato.23.2Errore sensore di reset (AGB)AlertIl sensore di reset basso (AGB) è rimasto chiuso con la cabina al piano inferiore. L’impianto è temporaneamente bloccato.Il contatto AGB (NC) è rimasto chiuso con la cabina è al piano più basso.Controllare:
1) Lo stato del contatto AGB (PlayPad, menu stato I/O, Playboard I/O pagina 7, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu) e il cablaggio del circuito AGB;
2) La corretta posizione dei magneti e dell’impulsore di reset AGB
Errore 24 : Il sensore di reset basso (AGB) è inaspettatamente aperto mentre la cabina è lontana dal piano inferiore. Le chiamate in discesa sono state cancellate e la marcia può proseguire solo in salita.24.1Errore sensore di reset (AGH)AlertIl sensore di reset basso (AGB) è inaspettatamente aperto mentre la cabina è lontana dal piano inferiore. Le chiamate in discesa sono state cancellate e la marcia può proseguire solo in salita.Il contatto AGB (NC) è aperto quando dovrebbe invece rimanere chiuso.Controllare:
1) Lo stato del contatto AGH (PlayPad, menu stato I/O, Playboard I/O pagina 7, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu) e il cablaggio del circuito AGH;
2) La posizione dei magneti e dei sensori di reset
Errore 24 : Il sensore di reset basso (AGH) è rimasto chiuso con la cabina al piano superiore. L’impianto è temporaneamente bloccato.24.2Errore sensore di reset (AGH)AlertIl sensore di reset basso (AGH) è rimasto chiuso con la cabina al piano superiore. L’impianto è temporaneamente bloccato.Il contatto AGH (NC) è rimasto chiuso con la cabina è al piano più alto.Controllare:
1) Lo stato del contatto AGH (PlayPad, menu stato I/O, Playboard I/O pagina 7, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu) e il cablaggio del circuito AGH;
2) La posizione dei magneti e impulsori
Errore 25 : Entrambi i contatti dei sensori di reset alto e basso (AGB e AGH) risultano aperti mentre la cabina è lontana dai piani estremi. L’ascensore è temporaneamente bloccato.25.XXXErrore sensori di reset (AGB+AGH)AlertEntrambi i contatti dei sensori di reset alto e basso (AGB e AGH) risultano aperti mentre la cabina è lontana dai piani estremi. L’ascensore è temporaneamente bloccato.Ingressi AGB / AGH aperti simultaneamente. L’impianto va in blocco. Quando uno dei due contatti viene richiuso, l’impianto effettua una manovra di ResetVerificare lo stato dei contatti AGH e AGB ed il loro collegamento.
Quando uno dei due contatti è chiuso, il sistema esegue una manovra di reset.
Errore 26 : Nessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in salita26Tempo corsa in salita Alert + ResetNessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in salitaProblemi su ingressi FAI/FAS (nessuna variazione durante la marcia)Verificare:
– Contattori, freno, alimentazione motore, sensori FAI/FAS (ZP o ENCODER);
– Ingressi “X1” e “12” del VVVF;
– Test di antipattinamento: Appendice II.
Errore 26 : Nessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in salita26.1Tempo corsa in salita Alert + ResetNessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in salitaProblemi sui canali EncoderVerificare:
– Contattori, freno, alimentazione motore, sensori FAI/FAS (ZP o ENCODER);
– Ingressi “X1” e “12” del VVVF;
– Test di antipattinamento: Appendice II.
Errore 26 : Nessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in salita26.2Tempo corsa in salita Alert + ResetNessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in salitaNessuna variazione della calamita di zona porte (ZP)Verificare:
– Contattori, freno, alimentazione motore, sensori FAI/FAS (ZP o ENCODER);
– Ingressi “X1” e “12” del VVVF;
– Test di antipattinamento: Appendice II.
Errore 27 : Nessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in discesa27Tempo corsa in discesaAlert + ResetNessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in discesaProblemi su ingressi FAI/FAS (nessuna variazione durante la marcia)Verificare:
– Contattori, freno, alimentazione motore, sensori FAI/FAS (ZP o ENCODER);
– Ingressi “X1” e “12” del VVVF;
– Test di antipattinamento: Appendice II.
Errore 27 : Nessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in discesa27.1Tempo corsa in discesaAlert + ResetNessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in discesaProblemi sui canali EncoderVerificare:
– Contattori, freno, alimentazione motore, sensori FAI/FAS (ZP o ENCODER);
– Ingressi “X1” e “12” del VVVF;
– Test di antipattinamento: Appendice II.
Errore 27 : Nessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in discesa27.2Tempo corsa in discesaAlert + ResetNessun cambiamento di stato dei fasci dei sensori di movimento (impulsore ZP in caso di encoder) per più del tempo programmato durante la marcia in discesaNessuna variazione della calamita di zona porte (ZP)Verificare:
– Contattori, freno, alimentazione motore, sensori FAI/FAS (ZP o ENCODER);
– Ingressi “X1” e “12” del VVVF;
– Test di antipattinamento: Appendice II.
Errore 28 : La porta A slitta durante la chiusura e non ha completato la chiusura entro il tempo impostato (normalmente: 10s). Dopo tre tentativi a vuoto, le chiamate sono state cancellate.28.XXXPattinamento chiusura Porta A AlertLa porta A slitta durante la chiusura e non ha completato la chiusura entro il tempo impostato (normalmente: 10s). Dopo tre tentativi a vuoto, le chiamate sono state cancellate.Se la porta A non completa la chiusura correttamente, è possibile che:
1) Ci sia un falso contatto sul Fine corsa porta (FFA / FFx)
2) L’alimentazione dell’operatore porte non sia adeguata
3) Non venga fornito il comando di apertura RFA
4) Il tempo di chiusura impostato sia troppo breve

Inoltre, se c’è stata una caduta temporanea di tensione nell’impianto è possibile che l’operatore porte avvii la manovra di apprendimento (a velocità ridotta), andando oltre il tempo di chiusura impostato (10 s di default).
Controllare:
1) Fine corsa chiusura porta (FFA) e relativo cablaggio (FFx sulla scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate, JDA sulla scheda TOC), programmazione (tramite PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
2) Alimentazione, operatore porte, motore porta e fusibili (scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate)
3) Comando d’apertura RFA (tramite menu I/O del PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)
4) Impostare un tempo differente (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
Solo per porte dotate di fine corsa (per programmazione vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu).
Gli stati del fine corsa apertura FFA e del comando d’apertura RFA sono visualizzabili tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 3
Errore 29 : La porta B slitta durante la chiusura e non ha completato la chiusura entro il tempo impostato (normalmente: 10s). Dopo tre tentativi a vuoto, le chiamate sono state cancellate.29.XXXPattinamento chiusura Porta B AlertLa porta B slitta durante la chiusura e non ha completato la chiusura entro il tempo impostato (normalmente: 10s). Dopo tre tentativi a vuoto, le chiamate sono state cancellate.Se la porta B non completa la chiusura correttamente, è possibile che:
1) Ci sia un falso contatto sul Fine corsa porta (FFB / FFx)
2) L’alimentazione dell’operatore porte non sia adeguata
3) Non venga fornito il comando di apertura RFA
4) Il tempo di chiusura impostato sia troppo breve
Controllare:
1) Fine corsa chiusura porta FFB e relativo cablaggio (FFx sulla scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate, JDA sulla scheda TOC), programmazione (tramite PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
2) Alimentazione motore porta e fusibili (scheda MOT3 per porte trifase/scheda AUTO per porte regolate)
3) Comando d’apertura RFB (tramite menu I/O del PlayPad, vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu);
4) Impostare un tempo differente (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
Solo per porte dotate di fine corsa (per programmazione vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu).
Gli stati del fine corsa apertura FFB e del comando d’apertura RFB sono visualizzabili tramite Playpad nel menu stato I/O, Playboard in/out pagina 3
Errore 30 : L’impianto è stato messo fuori servizio tramite comando esterno (chiave su LOP). Per riportarlo in servizio, riportare la chiave nella sua posizione originale (“0”).
30Chiave di fuori servizioInfoL’impianto è stato messo fuori servizio tramite comando esterno (chiave su LOP). Per riportarlo in servizio, riportare la chiave nella sua posizione originale (“0”).
E’ stato attivato l’ingresso HS (“Fuori Servizio”) sul quadro di manovra. L’impianto va al piano di parcheggio prefefinito e rimane fuori servizio fino alla disattivazione del comando.
E’ possibile modificare il tempo di attivazione della manovra tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu).
Errore 30 : L’impianto è stato messo fuori servizio tramite comando esterno (chiave su LOP). Per riportarlo in servizio, riportare la chiave nella sua posizione originale (“0”).
30.1Chiave di fuori servizioInfoL’impianto è stato messo fuori servizio tramite comando esterno (chiave su LOP). Per riportarlo in servizio, riportare la chiave nella sua posizione originale (“0”).
E’ stato attivato l’ingresso IN2 (“Fuori Servizio”) sulla BDU di piano. L’impianto va al piano di parcheggio prefefinito e rimane fuori servizio fino alla disattivazione del comando.
E’ possibile modificare il tempo di attivazione della manovra tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu).
Errore 30 : L’impianto è stato messo fuori servizio tramite comando esterno (chiave su COP). Per riportarlo in servizio, riportare la chiave nella sua posizione originale (“0”).
30.2Chiave di fuori servizioInfoL’impianto è stato messo fuori servizio tramite comando esterno (chiave su COP). Per riportarlo in servizio, riportare la chiave nella sua posizione originale (“0”).
E’ stato attivato l’ingresso SPARE sulla scheda DMCPIT dietro la pulsantiera di cabina. L’impianto va al piano di parcheggio prefefinito e rimane fuori servizio fino alla disattivazione del comando.
E’ possibile modificare il tempo di attivazione della manovra tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu).
Errore 31 : È stata rilevata una variazione simultanea dei segnali dei lettori magnetici al piano (FAI/FAS).31.XXXErrore di conteggio con sensore magneticoWarningÈ stata rilevata una variazione simultanea dei segnali dei lettori magnetici al piano (FAI/FAS).L’errore potrebbe essere causato da:
1) Posizionamento errato dei magneti nel vano
2) Impulsore non fissato correttamente (instabile)
3) Magnetizzazione della guida o dei fissaggi
4) Cablaggio degli impulsori errato

Il subcode indica con precisione il fronte del magnete dove è stato rilevato il problema (Fronte da 1 a 6 – vedere schema).
1) Controllare la posizione dei sensori e dei magneti
2) Spostare il fissaggio del sensore
3) Controllare il cablaggio verso la scheda TOC
4) Controllare il sensore con un multimetro: il contatto deve essere chiuso davanti al magnete
Pos 0 è il riferimento assoluto del piano più basso
Errore 32 : Impossibile far muovere la cabina in modalità “Provvisoria” se il selettore di marcia non viene messo su ISPEZIONE.32.XXXMarcia Provv. Senza ispezione InfoImpossibile far muovere la cabina in modalità “Provvisoria” se il selettore di marcia non viene messo su ISPEZIONE.Il sistema è in marcia provvisoria. Il commutatore presente sulla pulsantiera nel quadro non è settato su “Ispezione”. L’errore indica che l’impianto per muoversi deve passare in Ispezione, ovvero deve essere attivo l’ingresso REV o REV1 o REV2. Se uno di questi tre ingressi non è attivo, l’impianto rimane fermo.Controllare ingresso REV, REV1 o REV2 (contatti NC). REV, REV1 e REV2 sono visualizzabili tramite PlayPad, menu Stato I/O, Playboard I/O pagina 8
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.1Fermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Controllare:
1) Posizione delle calamite (fare riferimento allo schema di cablaggio);
2) Distanze di rallentamento al piano e punto di fermata;
3) Verificare il parametro C07 – Velocità di accostamento (valore minimo uguale ad 1/10 della velocità nominale) su PlayPad / VVVF (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu)
4) Il freno motore.
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.2Fermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Controllare:
1) Il parametro “Stopping Boost” su PlayPad / Conteggio (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu), ovvero la velocità di accostamento dell’impianto. Questo parametro deve essere pari al 2% della velocità nominale (VVVF anello chiuso) o al 4% (VVVF anello aperto);
2) Il freno motore;
3) Le distanze di arrivo al piano (parametri RLD e RLS).
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.3Fermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Controllare:
1) Il parametro “Stopping Boost” su PlayPad / Conteggio (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu), ovvero la velocità di accostamento dell’impianto. Questo parametro deve essere pari al 2% della velocità nominale (VVVF anello chiuso) o al 4% (VVVF anello aperto);
2) Il freno motore;
3) Le distanze di arrivo al piano (parametri RLD e RLS).
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.4Fermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Controllare:
1) Posizione delle calamite (fare riferimento allo schema di cablaggio);
2) Distanze di rallentamento al piano;
3) Verificare la regolazione della bassa velocità (valvola/parametro centraline elettronica)
4) Il circuito valvole.
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.5Fermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Controllare:
1) Distanze di rallentamento al piano;
2) Le distanze di arrivo al piano (parametri RLD e RLS)
3) Verificare la regolazione della bassa velocità (valvola/parametro centralina elettronica)
4) Il circuito valvole.
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.6Fermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Controllare:
1) Distanze di rallentamento al piano;
2) Le distanze di arrivo al piano (parametri RLD e RLS)
3) Verificare la regolazione della bassa velocità (valvola/parametro centralina elettronica)
4) Il circuito valvole.
Errore 33 : Fermata della cabina al piano imprecisa.33.XXXFermata non precisaWarningFermata della cabina al piano imprecisa.L’ascensore si è fermato al piano con una precisione fuori dai limiti fissati dai parametri RLS (“distanza di arrivo al piano in salita”) e RLD (“distanza di arrivo al piano in discesa”). I parametri RLS e RLD vengono settati automaticamente dopo la manovra di autoapprendimento del quadro, e sono modificabili tramite menu dedicato sul PlayPad menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu)Per impianto elettrico, controllare:
In caso di sistema di conteggio a magneti ed impulsori
1) Posizione delle calamite (fare riferimento allo schema di cablaggio)2) Distanze di rallentamento al piano e punto di fermata;
3) Verificare il parametro C07 – Velocità di accostamento (valore minimo uguale ad 1/10 della velocità nominale) su PlayPad / VVVF (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu)
4) Il freno motore
In caso di sistema di conteggio tramite encoder a cordino DMG o ELGO
1) Il parametro “Stopping Boost” su PlayPad / Conteggio (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu), ovvero la velocità di accostamento dell’impianto. Questo parametro deve essere pari al 2% della velocità nominale (VVVF anello chiuso) o al 4% (VVVF anello aperto);
2) Il freno motore;
3) Le distanze di arrivo al piano (parametri RLD e RLS).
Per impianto idraulico, controllare:
In caso di sistema di conteggio a magneti ed impulsori
1) Posizione delle calamite (fare riferimento allo schema di cablaggio);
2) Distanze di rallentamento al piano;
3) Verificare la regolazione della bassa velocità (valvola/parametro centraline elettronica)
4) Il circuito valvole
In caso di sistema di conteggio tramite encoder a cordino DMG o ELGO
1) Distanze di rallentamento al piano;
2) Le distanze di arrivo al piano (parametri RLD e RLS)
3) Verificare la regolazione della bassa velocità (valvola/parametro centralina elettronica)
4) Il circuito valvole.
Errore 34 : Funzione “Anti-disturbo” attivata: troppe chiamate simultanee in cabina. Le chiamate sono state cancellate.34.XXXAnti-nuisanceWarningFunzione “Anti-disturbo” attivata: troppe chiamate simultanee in cabina. Le chiamate sono state cancellate.(Con la funzione “Anti-disturbo” atttivata) E’ stato attivato un numero eccessivo di chiamate in cabina senza che:
– La fotocellula sia stata interrotta (in caso di porte automatiche);
– La porta di piano sia stata aperta (negli altri casi).
Le chiamate in cabina vengono cancellate e l’ascensore continua ad essere disponibile
Modificare il numero di chiamate indesiderate nel parametro Anti-nuisance su PlayPad / Menu Funzioni Speciali / Funzione Antivandalo (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu).
Errore 35 : L’ascensore non può servire chiamate e non viene quindi considerato nell’assegnazione delle chiamate del gruppo multiplex.
35.1Ascensore indisponibileWarningL’ascensore non può servire chiamate e non viene quindi considerato nell’assegnazione delle chiamate del gruppo multiplex.
Fotocellula o apriporta attivo per un tempo maggiore del doppio del tempo di stazionamento a porte aperte (ad esempio per persone che stazionano davanti a fotocellule o pattinamento porte).
In questi casi l’impianto effettua 3 tentativi di partenza. Se falliti, l’ascensore è indisponibile per le chiamate di piano per 1 min
Controllare:
1) la presenza di impedimenti fisici in corrispondenza della fotocellula;
2) Aumentare il tempo di chiusura porta (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#doors-menu)
Errore 35 : L’ascensore non può servire chiamate e non viene quindi considerato nell’assegnazione delle chiamate del gruppo multiplex.
35.2Ascensore indisponibileWarningL’ascensore non può servire chiamate e non viene quindi considerato nell’assegnazione delle chiamate del gruppo multiplex.
Nessun segnale dal contatto di sicurezza a monte del Punto #4 (serrature preliminari del piano). La porta manuale potrebbe non essere chiusa.
In questi casi l’impianto effettua 3 tentativi di partenza. Se falliti, l’ascensore è indisponibile per le chiamate di piano per 1 min
Verificare:
1) I preliminari porte di piano SD1-SD2;
2) La corretta chiusura delle porte di piano
Errore 35 : L’ascensore non è disponibile e non può servire chiamate.
35.1Ascensore indisponibileAlertL’ascensore non è disponibile e non può servire chiamate.
Mancanza alimentazione luce cabina o mancanza luce cabina, per tutte le tipologie di impianto.. L’impianto è fermo a porte aperte. L’errore è attivo se è attivo l’ingresso LE (verificabile tramite diagnostica del PlayPad, menu stato I/O pagina 1 https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu)Controllare:
1) Presenza tensione sulla linea dedicata all’alimentazione;
2) Presenza della luce in cabina.
Errore 36 : Errata sequenza delle fasi in ingresso al quadro. Potrebbe essere rilevato anche in fase di spegnimento dell’impianto36.XXXSequenza fasiAlertErrata sequenza delle fasi in ingresso al quadro. Potrebbe essere rilevato anche in fase di spegnimento dell’impiantoErrata sequenza delle fasi in ingresso al quadroVerificare corretta sequenza fasi; altrimenti invertire due fasi sui morsetti di ingresso L1, L2 e L3. E’ possibile verificare lo stato dell’ingresso RPH tramite PlayPad, menu stato degli I/O, Playboard IN/OUT pagina 4(https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu). Se l’ingresso è attivo, le fasi sono errate
Errore 37 : Batteria 24V scarica37.XXXBatteria scaricaWarningBatteria 24V scaricaL’errore può essere dovuto a:
1) Batterie scollegate o non funzionanti;
2) Batterie non più in grado di mantenere una carica adeguata (dopo 4 anni dalla prima carica le batterie perdono di efficienza – la data della prima carica è visibile sull’etichetta della batteria);
3) Malfunzionamento del modulo caricabatterie (Scheda CHAR).
Controllare:
1) Lo stato dei led sulla scheda CHAR (GIALLO: test è in corso; VERDE: batterie OK; ROSSO: batterie scariche o scollegate). Il test può essere forzato spingendo il pulsante vicino al led sulla scheda CHAR. Se il test fallisce a batterie collegate, controllare una ad una le batterie;
2) La tensione delle batterie. Il valore della tensione deve essere superiore ai 12V. Altrimenti sostituire le batterie;
3) Misurare la tensione sui cavi di alimentazione delle batterie (scollegate). La tensione deve essere almeno di 27V. Se inferiore, sostituire la scheda char o verificare i carichi collegati alle batterie.
Errore 38 : Il punto #0 della catena di sicurezza viene interrotto (durante la marcia o a cabina ferma). Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE0 è spento
38Sicurezza 0 apertaAlertIl punto #0 della catena di sicurezza viene interrotto (durante la marcia o a cabina ferma). Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE0 è spento
Sicurezza 0 aperta durante la marcia della cabina. La protezione DIS nel Punto #0 è aperta è aperta durante la marcia della cabina. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibite.Verificare:
– Il funzionamento del disgiuntore;
– Che il circuito di sicurezza non sia collegato a terra;
L’eventuale STOP vicino al motore
Errore 38 : Il punto #1 della catena di sicurezza viene interrotto (durante la marcia o a cabina ferma). Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE1 è spento
38.1Sicurezza 1 apertaAlertIl punto #1 della catena di sicurezza viene interrotto (durante la marcia o a cabina ferma). Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE1 è spento
Sicurezza 1 aperta durante la marcia della cabina. Un contatto di sicurezza a monte del Punto #1 (circuito sicurezze in fossa) è aperta durante la marcia della cabina. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibite.Verificare tutti i contatti corrispondenti collegati tra il morsetti:
SP3-SP4 per i circuiti in fossa (Stop, scala, pulsantiera ispezione fossa, tenditore funi limitatore…)
Errore 38 : Il punto #2 della catena di sicurezza viene interrotto (durante la marcia o a cabina ferma). Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE2 è spento
38.2Sicurezza 2 apertaAlertIl punto #2 della catena di sicurezza viene interrotto (durante la marcia o a cabina ferma). Chiamate e invii sono cancellati.
Sul Playpad il Led SE2 è spento
Sicurezza 2 aperta durante la marcia della cabina. Un contatto di sicurezza a monte del Punto #2 (circuito sicurezze sul tetto cabina) è aperta durante la marcia della cabina. La cabina non può muoversi normalmente e le chiamate sono inibiteVerificare tutti i contatti corrispondenti collegati tra il morsetti:
SC1-SC2 per i circuiti sul tetto cabina (STOP, ispezione Tetto, Botola, protezioni sul tetto)
Errore 39 : Temperatura ambiente troppo bassa!
La cabina rimane ferma al piano fino a quando la temperatura ambiente non supera la soglia minima impostata.
39.1Temperatura ambienteAlertTemperatura ambiente troppo bassa!
La cabina rimane ferma al piano fino a quando la temperatura ambiente non supera la soglia minima impostata.
Vedere anche errore 40 RSP subcode 2′Controllare:
1) La presenza del sensore di temperatura;
2) La bontà della misura del sensore;
3) Il collegamento del sensore di temperatura con la scheda madre (connettore J18);
4) Attivazione, regolazione della soglia e calibrazione del sensore nel menu “Funzioni Speciali” del PlayPad (vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu)
Errore 39 : Temperatura ambiente troppo alta!
La cabina rimane ferma al piano fino a quando la temperatura ambiente non ritorna sotto la soglia massima impostata.
39.2Temperatura ambienteAlertTemperatura ambiente troppo alta!
La cabina rimane ferma al piano fino a quando la temperatura ambiente non ritorna sotto la soglia massima impostata.
La temperatura ambiente rilevata dal sensore è superiore al limite massimo impostato (Soglia impostabile tra +40°C e +75°C).Controllare:
1) La presenza del sensore di temperatura;
2) La bontà della misura del sensore;
3) Il collegamento del sensore di temperatura con la scheda madre (connettore J18);
4) Attivazione, regolazione della soglia e calibrazione del sensore nel menu “Funzioni Speciali” del PlayPad (vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#special-features-menu)
Errore 40 : Allarme per accesso in fossa (norma EN81-20)40.2Accesso in fossaAlert + ResetAllarme per accesso in fossa (norma EN81-20)E’ stata aperta la porta del piano inferiore per accedere alla fossa (sblocco manuale porta di piano con contatti monostabili o bistabili). Secondo la norma EN81.20, questo accesso è motivo di blocco dell’impianto e richiede una procedura di ripristino apposita. Lo stesso errore può attivarsi anche su impianti sprovvisti di contatto di sblocco della porta di piano, in seguito a:
a) Attivazione dello STOP in fossa
b) Attivazione modalità ISPEZIONE da pulsantiera in fossa
c) Apertura della catena sicurezze tra i punti #1 e #0 (sul PlayPad led S1 spento e S0 acceso)
d) Apertura involontaria del circuito SE1 (falso contatto, filo staccato…)

In tutti questi casi, si attiva anche l’errore 38 (subcode 1 – Punto #1 aperto)

Alla fine delle operazioni di manutenzione (ripristino STOP in fossa e commutatore di ispezione su “Normale”), effettuare reset specifico dell’errore. Esistono 3 differenti modalità per effettuare un reset specifico:
– Tramite menu specifico sul Playpad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#faults-menu)
– 3 attivazioni consecutive della chiave di sblocco della porta di piano (ove presente il doppio contatto)
– 3 attivazioni consecutive del pulsante discesa sulla pulsantiera di manovra elettrica sul quadro

Errore 40 : Allarme per accesso nel vano (norma EN81-21)40.21Accesso nel vanoAlert + ResetAllarme per accesso nel vano (norma EN81-21)E’ stata aperta una porta di piano per accedere alla fossa o al tetto cabina (sblocco manuale porta di piano con contatti monostabili o bistabili). Poichè l’impianto prevede spazi ridotti in testata e/o fossa, secondo la norma EN81.21 questo accesso è motivo di blocco dell’impianto e richiede una procedura di ripristino apposita.Alla fine delle operazioni di manutenzione (ripristino STOP in fossa/tetto cabina e commutatore di ispezione su “Normale”), effettuare reset specifico dell’errore. Esistono 3 differenti modalità per effettuare un reset specifico:
– Tramite menu specifico sul Playpad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#faults-menu)
– 3 attivazioni consecutive della chiave di sblocco della porta di piano (ove presente il doppio contatto)
– 3 attivazioni consecutive del pulsante discesa sulla pulsantiera di manovra elettrica sul quadro

Errore 40 : Errore monitor Relè RSDC (il contatto non si apre)40.111Accesso nel vanoAlert + ResetErrore monitor Relè RSDC (il contatto non si apre)Problema monitoraggio relè interni al quadroContattare assistenza tecnica DMG
Errore 40 : Circuito reset bistabili (Reset automatico dei contatti)40.121Accesso nel vanoAlert + ResetCircuito reset bistabili (Reset automatico dei contatti)Problema monitoraggio relè interni al quadroContattare assistenza tecnica DMG
Errore 40 : Errore sul circuito monostabile relativo al relè RSR140.131Accesso nel vanoAlert + ResetErrore sul circuito monostabile relativo al relè RSR1E’ stata rilevata un’apertura di uno o più contatti di sicurezza nel vano senza lo sblocco delle porte di accesso allo stesso. Poichè l’impianto prevede spazi ridotti in testata e/o fossa, secondo la norma EN81.21 l’errore è bloccante e richiede una procedura di ripristino apposita. La causa può essere:
a) Attivazione dello STOP in fossa
b) Attivazione modalità ISPEZIONE da pulsantiera in fossa
c) Apertura della catena sicurezze tra i punti #1 e #0 (sul PlayPad led S1 spento e S0 acceso)
d) Apertura involontaria del circuito SE1 (falso contatto, filo staccato…)

Nota: assieme a questo errore si attiva anche l’errore 38 (subcode 1 – Punto #1 aperto)
Dopo il ripristino dello STOP in fossa/tetto cabina e la commutazione su “Normale”, effettuare il reset specifico dell’errore (RSP) in uno di questi modi:
– Tramite menu specifico sul Playpad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#faults-menu)
– 3 attivazioni consecutive della chiave di sblocco della porta di piano (ove presente il doppio contatto)
– 3 attivazioni consecutive del pulsante discesa sulla pulsantiera di manovra elettrica sul quadro

Errore 40 : Errore sul circuito monostabile relativo al relè RSR240.132Accesso nel vanoAlert + ResetErrore sul circuito monostabile relativo al relè RSR2E’ stata rilevata un’apertura di uno o più contatti di sicurezza nel vano senza lo sblocco delle porte di accesso allo stesso. Poichè l’impianto prevede spazi ridotti in testata e/o fossa, secondo la norma EN81.21 l’errore è bloccante e richiede una procedura di ripristino apposita. La causa può essere:
a) Attivazione dello STOP in fossa
b) Attivazione modalità ISPEZIONE da pulsantiera in fossa
c) Apertura della catena sicurezze tra i punti #1 e #0 (sul PlayPad led S1 spento e S0 acceso)
d) Apertura involontaria del circuito SE1 (falso contatto, filo staccato…)

Nota: assieme a questo errore si attiva anche l’errore 38 (subcode 1 – Punto #1 aperto)
Dopo il ripristino dello STOP in fossa/tetto cabina e la commutazione su “Normale”, effettuare il reset specifico dell’errore (RSP) in uno di questi modi:
– Tramite menu specifico sul Playpad (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#faults-menu)
– 3 attivazioni consecutive della chiave di sblocco della porta di piano (ove presente il doppio contatto)
– 3 attivazioni consecutive del pulsante discesa sulla pulsantiera di manovra elettrica sul quadro

Errore 41 : Il monitoraggio del relè R-ISO (circuito di sicurezza per le manovre a porte aperte) ha rilevato un errore. L’ascensore viene posto in “fuori servizio” al piano estremo alto (ascensore elettrico) oppure basso (ascensore idraulico). 41.1Errore ISOAlert + ResetIl monitoraggio del relè R-ISO (circuito di sicurezza per le manovre a porte aperte) ha rilevato un errore. L’ascensore viene posto in “fuori servizio” al piano estremo alto (ascensore elettrico) oppure basso (ascensore idraulico). Attivazione della funzione monitor del relè R-ISO relativo al circuito di sicurezza per manovre di rilivellamento e/o apertura anticipata.Controllare l’allineamento di ISO1 e ISO2.
Resettare l’errore ISO nel menu Errori
Errore 41 : Il monitoraggio del modulo di sicurezza SM2 (protezione per le manovre a porte aperte) ha rilevato un errore mentre la cabina è fuori dal piano. L’ascensore viene posto forzatamente in “fuori servizio” al piano estremo alto (ascensore elettrico) oppure basso (ascensore idraulico). 41.1Errore ISOAlert + ResetIl monitoraggio del modulo di sicurezza SM2 (protezione per le manovre a porte aperte) ha rilevato un errore mentre la cabina è fuori dal piano. L’ascensore viene posto forzatamente in “fuori servizio” al piano estremo alto (ascensore elettrico) oppure basso (ascensore idraulico). Errore sul monitor del modulo di sicurezza SM2 con cabina fuori pianoControllare l’allineamento di ISO1 e ISO2.
Resettare l’errore ISO nel menu Errori
Errore 41 : Il monitoraggio del modulo di sicurezza SM2 (protezione per le manovre a porte aperte) ha rilevato un errore mentre la cabina è al piano. L’ascensore viene posto forzatamente in “fuori servizio” al piano estremo alto (ascensore elettrico) oppure basso (ascensore idraulico). 41.2Errore ISOAlert + ResetIl monitoraggio del modulo di sicurezza SM2 (protezione per le manovre a porte aperte) ha rilevato un errore mentre la cabina è al piano. L’ascensore viene posto forzatamente in “fuori servizio” al piano estremo alto (ascensore elettrico) oppure basso (ascensore idraulico). Errore sul monitor del modulo di sicurezza SM2 con cabina al pianoControllare l’allineamento di ISO1 e ISO2.
Resettare l’errore ISO nel menu Errori
Errore 42 : Assenza di comunicazione seriale tra quadro e cabina.42.XXXComunicazione TOCAlertAssenza di comunicazione seriale tra quadro e cabina.L’errore può manifestarsi a causa di:
1) Collegamento mancante, anche temporaneo, tra quadro di manovra e cabina dell’ascensore
2) Impedimenti fisici nei cavi di collegamento
3) Disturbi di natura elettromagnetica
4) Protezione da eventuali dispersioni di corrente elettrica
Controllare:
1) Collegamento CAN tra il quadro e la scheda TOC;
2) Che non ci siano interruzioni nel cavi di collegamento;
3) Il corretto collegamento della schermatura del motore;
4) I collegamenti di terra.
Se il problema persiste, scollegare tutte le periferiche della scheda TOC e ricollegarle una ad una per verificare l’origine del problema.
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.1IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV aperto (sala macchine quadro morsetti)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.2IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV1 aperto (Tetto cabina)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.3IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV + REV1 aperti (Sala Macchine e Tetto Cabina)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.5IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV aperto (sala macchine quadro Pitagora)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.6IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV1 aperto (Tetto cabina)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.7IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV + REV1 aperti (Sala Macchine e Tetto Cabina)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.11IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV Aperto (Ispezione PME)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.12IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV1 aperto (Tetto cabina)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.13IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV + REV1 aperti (PME e Tetto Cabina)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.14IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV2 aperto (Fondo Fossa)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.15IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV e REV2 aperti (PME e Fondo Fossa)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.16IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV1 e REV2 aperti (Tetto cabina e Fondo Fossa)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 43 : Il sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) 43.17IspezioneInfoIl sistema è in modalità Ispezione (commutatore NORM/ISP posizionato su Ispezione) REV, REV1 e REV2 aperti (PME, Tetto cabina e Fondo Fossa)REV = Sala macchine REV1 = Tetto cabina REV2 = Fondo fossa
Errore 44 : Re-levelling procedure not completed. All subsequent re-levelling requests at the same floor are inhibited.44.1Rilivellamento non completatoAlertRe-levelling procedure not completed. All subsequent re-levelling requests at the same floor are inhibited.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Controllare:
1) Parametro STOPPING BOOST. Incrementare a step di 0,5 tramite menu dedicato su PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Attivazione contatto SR2 (situato sul tetto cabina) e relativo cablaggio. Lo stato di attivazione è consultabile anche tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu see ELGO input)
Errore 44 : Procedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.44.2Rilivellamento non completatoAlertProcedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Controllare:
1) Parametro STOPPING BOOST. Incrementare a step di 0,5 tramite menu dedicato su PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) ENCODER e impulsore ZP1;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
Errore 44 : Procedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.44.3Rilivellamento non completatoAlertProcedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Controllare:
1) Parametro STOPPING BOOST. Incrementare a step di 0,5 tramite menu dedicato su PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Sistema di conteggio magneti ed impulsori e impulsore ZP1;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
Errore 44 : Procedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.44.4Rilivellamento non completatoAlertProcedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Controllare:
1) Circuito di attivazione valvole e motore (fare riferimento allo schema elettrico);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Attivazione contatto SR2 (situato sul tetto cabina) e relativo cablaggio. Lo stato di attivazione è consultabile anche tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu see ELGO input)
Errore 44 : Procedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.44.5Rilivellamento non completatoAlertProcedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Controllare:
1) Circuito di attivazione valvole e motore (fare riferimento allo schema elettrico);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) ENCODER e impulsore ZP1;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
Errore 44 : Procedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.44.6Rilivellamento non completatoAlertProcedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Controllare:
1) Circuito di attivazione valvole e motore (fare riferimento allo schema elettrico);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Sistema di conteggio magneti ed impulsori;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
Errore 44 : Procedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.44.XXXRilivellamento non completatoAlertProcedura di rilivellamento non completata. Le successive manovre di rilivellamento allo stesso piano sono interdette.La manovra di rilivellamento non è terminata entro il tempo impostato (10 secondi).Per impianto elettrico, controllare:
In caso di sistema di conteggio ELGO
1) Parametro STOPPING BOOST. Incrementare a step di 0,5 tramite menu dedicato su PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Attivazione contatto SR2 (situato sul tetto cabina) e relativo cablaggio. Lo stato di attivazione è consultabile anche tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu see ELGO input)
In caso di sistema di conteggio con encoder a cordino DMG
1) Parametro STOPPING BOOST. Incrementare a step di 0,5 tramite menu dedicato su PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) ENCODER e impulsore ZP1;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
In caso di sistema di conteggio a magneti ed impulsori
1) Parametro STOPPING BOOST. Incrementare a step di 0,5 tramite menu dedicato su PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Sistema di conteggio magneti ed impulsori e impulsore ZP1;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
In caso di impianto idraulico, controllare:
In caso di sistema di conteggio ELGO
1) Circuito di attivazione valvole e motore (fare riferimento allo schema elettrico);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Attivazione contatto SR2 (situato sul tetto cabina) e relativo cablaggio. Lo stato di attivazione è consultabile anche tramite PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu see ELGO input)
In caso di sistema di conteggio con encoder a cordino DMG
1) Circuito di attivazione valvole e motore (fare riferimento allo schema elettrico);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) ENCODER e impulsore ZP1;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
In caso di sistema di conteggio a magneti ed impulsori
1) Circuito di attivazione valvole e motore (fare riferimento allo schema elettrico);
2) Relè ISO;
3) Il modulo SM2 e/o i suoi sensori ZP1-ZP2 (contatti NA);
4) Sistema di conteggio magneti ed impulsori;
5) Corretta attivazione del modulo SM2 (situato sul quadro di manovra). La corretta attivazione è visibile tramite l’accensione in contemporanea dei quattro LED (S1, S2, OUT e POWER) sul modulo SM2
Errore 45 : In corrispondenza di uno dei piani, il sensore Zona Porte (ZP) non ha rilevato l’ingresso nella zona porte. 45.XXXErrore Zona Porte (ZP)WarningIn corrispondenza di uno dei piani, il sensore Zona Porte (ZP) non ha rilevato l’ingresso nella zona porte. Al piano, il contatto ZP1 è rimasto aperto mentre il lettore magnetico è di fronte al relativo magnete di piano.Controllare il corretto funzionamento dell’impulsore magnetico ZP di zona porta o vedere Errore #33
Errore 46 : Mancanza di comunicazione tra i quadri multiplex. Ogni quadro passa al funzionamento indipendente (SIMPLEX)46Collegamento Multiplex interrottoWarningMancanza di comunicazione tra i quadri multiplex. Ogni quadro passa al funzionamento indipendente (SIMPLEX)L’errore potrebbe essere causato da:
1) Cablaggio tra le schede;
2) Impostazioni errate della funzione multiplex;
3) Stato di funzionamento della linea MTPX.
Controllare:
1) Collegamento tra i quadri (collegamento sulla scheda MULX). Vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/multiplex-p40/;
2) Configurazione dei parametri. Vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu;
3) Lo stato di funzionamento tramite PlayPad, Menu Stato I/O, MTPX Line (vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status-menu, pagina Multiplex Line).
Errore 46 : Mancanza di comunicazione tra i quadri di un gruppo multiplex. Ogni quadro passa al funzionamento indipendente (SIMPLEX)46.255Collegamento Multiplex interrottoWarningMancanza di comunicazione tra i quadri di un gruppo multiplex. Ogni quadro passa al funzionamento indipendente (SIMPLEX)Riavvio temporaneo del micro dedicato alla comunicazione tra quadri MultiplexControllare:
1) Collegamento tra i quadri (collegamento sulla scheda MULX). Vedere https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/multiplex-p40/;
2) Verificare la versione firmware del quadro. Se necessario, aggiornare;
3) Contattare il supporto DMG.
Errore 47 : Questo errore indica un problema all’interno della memoria degli errori.47.XXXMemoria erroriWarningQuesto errore indica un problema all’interno della memoria degli errori.Seguire la seguente procedura:
1) Entrare nel “Menu errori” sul PlayPad;
2) Resettare gli errori;
3) Verificare che l’errore in questione non sia più presente nel PlayPad
Dopo questa procedura tutti gli errori (anche quelli inattivi) non saranno più visibili in memoria.
Errore 48 : Perdita di connessione tra il quadro ed i moduli BDU ai piani.
48.XXXComunicazione interrotta con BDUWarningPerdita di connessione tra il quadro ed i moduli BDU ai piani.
La BDU potrebbe essere scollegata, non indirizzata o difettosa. Verificare lo stato del LED su ogni BDU:
– LED VERDE lampeggio veloce (0,5 sec): OK;
– LED VERDE lampeggio lento (1 sec): BDU non indirizzata;
– LED ROSSO ACCESO: BDU guasta;
– LED ROSSO lampeggio lento (1 sec): nessuna comunicazione;
– LED VERDE E ROSSO lampeggio lento (1 sec): sincronizzazione comunicazione in corso.
1) Verificare la corretta connessione fisica tra le varie BDU;
2) (LED verde lampeggiante lentamente) Ripetere la procedura di indirizzamento. Per indirizzare la BDU, portare la cabina al piano e tenere premuto un qualsiasi pulsante della LOP per 5 secondi;
3) (LED rosso fisso) Sostituire le BDU difettose.
È possibile controllare il piano in cui si trova il guasto BDU attivo nel menu “Stato I/O” su PlayPad.
Errore 49 : Malfunzionamento di una o più BDU ai piani.
49.XXXBDU difettosaWarningMalfunzionamento di una o più BDU ai piani.
Una o più BDU potrebbero essere rotte o non funzionare correttamente. Il LED ROSSO sulla BDU è ACCESO.Sostituire la/le BDU difettosa/e.È possibile controllare il piano in cui si trova il guasto BDU attivo nel menu “Stato I/O” su PlayPad.
Errore 50 : Attivazione della funzione di controllo della deriva (se previsto): l’impianto è messo in fuori servizio ad un piano estremo.50.XXXControllo deriva Alert + ResetAttivazione della funzione di controllo della deriva (se previsto): l’impianto è messo in fuori servizio ad un piano estremo.Attivazione della funzione di controllo della deriva (norma NF P 82212)Se l’impianto ne è provvisto, questo errore indica che la funzione anti-deriva si è attivata più volte (5) in 2 minuti. Secondo la norma francese NF P 82212, l’ascensore viene precauzionalmente portato in sicurezza ad uno dei piani estremi.1) Controllare l’efficacia dei sistemi di rilivellamento e mantenimento della cabina al piano.
2) Effettuare il reset dell’errore 82212 nel menu Errori
Errore 51 : Password errata per tre volte51.XXXPassword errataWarningPassword errata per tre voltePassword errataPer sbloccare le funzionalità del PlayPad, contattare il servizio di assistenza DMGL’ascensore continua a funzionare. Non è possibile accedere alle funzionalità del PlayPad.
Errore 52 : OC1 Code 1/2 – Sovracorrente in accelerazione52.xxxErrore VVVF OC1AlertOC1 Code 1/2 – Sovracorrente in accelerazioneDurante la decelerazione è stata rilevata una sovracorrente nell’inverter ed è stata attivata la protezione da cortocircuito. Questo errore è tipicamente una conseguenza dell’errore ErE (Parametri errati su impulsi/RPM/frequenza del motore)1) Verificare la corretta apertura dei freni
2) Verificare che la potenza dell’inverter corrisponda ai dati del motore
3) Verificare il corretto bilanciamento dell’impianto
4) (Argano geared) Verificare se la procedura di tuning del motore è stata completata con successo
5) Verificare il corretto isolamento dell’argano
Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : OC2 Code 3/4 – Sovracorrente in decelerazione52.xxxErrore VVVF OC2AlertOC2 Code 3/4 – Sovracorrente in decelerazioneDurante la decelerazione è stata rilevata una sovracorrente nell’inverter ed è stata attivata la protezione da cortocircuito.1) Verificare la corretta apertura dei freni
2) Verificare che la potenza dell’inverter corrisponda ai dati del motore
3) Verificare il corretto bilanciamento dell’impianto
4) (Argano geared) Verificare se la procedura di tuning del motore è stata completata con successo
5) Verificare il corretto isolamento dell’argano
Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : OC3 – Sovracorrente durante la marcia52.xxxErrore VVVF OC3AlertOC3 – Sovracorrente durante la marciaDurante la decelerazione è stata rilevata una sovracorrente nell’inverter ed è stata attivata la protezione da errore di terra1) Verificare la corretta apertura dei freni
2) Verificare che la potenza dell’inverter corrisponda ai dati del motore
3) Verificare il corretto bilanciamento dell’impianto
4) (Argano geared) Verificare se la procedura di tuning del motore è stata completata con successo
5) Verificare il corretto isolamento dell’argano
Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : Sovraccarico del motore 52.4Errore VVVF OL1AlertSovraccarico del motore L’inverter ha rilevato un sovraccarico nel motore e si è attivata la protezione termica. Ciò è probabilmente dovuto a un motore, cabina o contrappeso bloccati o alle dimensioni insufficienti dell’inverter.1) Controllare se il motore, la cabina o il contrappeso sono bloccati
2) Controllare se la potenza/corrente dell’inverter corrisponde ai dati del motore
3) Controllare la corretta apertura dei freni.
4) Controllare i valori dei parametri da F10 a F12
Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : Er7 Code 19 – Guasto generico durante la procedura di pole tuning52.106Errore VVVF Er7AlertEr7 Code 19 – Guasto generico durante la procedura di pole tuningL’inverter ha rilevato un errore durante la procedura di motor/pole tuning: i valori di alcuni parametri sono anomali. Ciò è probabilmente dovuto alla mancata corrispondenza tra il modello di scheda encoder e il valore del Parametro L01.Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : Er7 Code 21 – Errore I/O durante la procedura di pole tuning52.107Errore VVVF Er7AlertEr7 Code 21 – Errore I/O durante la procedura di pole tuningL’inverter ha rilevato un errore I/O durante la procedura di motor / pole tuning. Ciò è probabilmente dovuto alla rimozione del comando RUN prima della fine della procedura di messa a punto o all’interruzione dell’ingresso EnableRipetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : Er7 Code 24 – Enable command failure52.108Errore VVVF Er7AlertEr7 Code 24 – Enable command failureL’inverter ha rilevato l’interruzione del comando Enable durante la procedura di pole tuning. Il ritardo tra comando ENABLE e comando Dir_BRK è troppo ridotto.1 – Aumentare il ritardo Dir_BRK nel the Menu Conteggio – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu
2 – Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting – https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-frenic-lift-setting)
Errore 52 : Er7 Code 52 – Errore di allineamento dei poli magnetici durante la procedura di pole tuning.52.113Errore VVVF Er7AlertEr7 Code 52 – Errore di allineamento dei poli magnetici durante la procedura di pole tuning.Durante la procedura di pole tuning, l’inverter ha rilevato un valore di offset non coerente nelle posizioni dei poli.1 – Verificare i valori dei parametri del motore
2 – Ripetere la procedura di pole tuning (VVVF Lift Setting)
Errore 52 : Errore di sovraccarico52.128Errore VVVF OSAlertErrore di sovraccaricoL’inverter ha rilevato una sovravelocità e la protezione è stata attivata1) Verificare che la risoluzione dell’encoder sia correttamente riportata nel Parametro L02
2) Verificare i valori dei parametri F03, P01, L32
Da aggiornare software per la visualizzazione dell’errore
Errore 52 : Pg Code 61 – Time out scheda encoder52.138Errore VVVF PgAlertPg Code 61 – Time out scheda encoderIl cavo encoder motore è rotto o disconnessoVerificare il cablaggio dell’encoder
Errore 52 : Pg Code 71 – Allarme encoder seriale52.142Errore VVVF PgAlertPg Code 71 – Allarme encoder serialeIl cavo encoder motore è rotto o disconnessoVerificare il cablaggio dell’encoderDa aggiornare software per la visualizzazione dell’errore
Errore 52 : ErE Code 1 – DIsallineamento tra il valore atteso degli impulsi dell’encoder e quelli reali52.146Errore VVVF ErEAlertErE Code 1 – DIsallineamento tra il valore atteso degli impulsi dell’encoder e quelli realiSettaggi errati nei parametri relativi al n. di impulsi, giri/min, frequenza (L02; F03; F04)1) Verificare i valori dei Parametri L02-F03-F04
2) Geared: modificare il Parametro H190 da 1 a 0 (invertire fase)
3) Gearless: modificare il Parametro H190 da 1 a 0 e ripetere la procedura di pole tuning
4) Controllare il freno motore, l’eventuale blocco della cabina o del contrappeso
5) Verificare il parametro dei guadagni (L38)
6) Controllare il fissaggio meccanico dell’encoder
Da aggiornare software per la visualizzazione dell’errore
Errore 52 : ErE Code 5 – L’encoder rileva una velocità nulla52.148Errore VVVF ErEAlertErE Code 5 – L’encoder rileva una velocità nullaSettaggi errati nei parametri relativi al n. di impulsi, giri/min, frequenza (L02; F03; F04)1) Verificare i valori dei Parametri L02-F03-F04
2) Geared: modificare il Parametro H190 da 1 a 0 (invertire fase)
3) Gearless: modificare il Parametro H190 da 1 a 0 e ripetere la procedura di pole tuning
4) Controllare il freno motore, l’eventuale blocco della cabina o del contrappeso
5) Verificare il parametro dei guadagni (L38)
6) Controllare il fissaggio meccanico dell’encoder
Da aggiornare software per la visualizzazione dell’errore
Errore 52 : OLU Code 10 – Sovraccarico inverter52.156Errore VVVF OLUAlertOLU Code 10 – Sovraccarico inverterL’inverter ha rilevato un sovraccarico interno che ha causato una temperatura eccessiva. All’avvio del motore, questo errore è in genere conseguenza di un errore ErE (parametri impulsi/RPM/frequenza errati). In alternativa, altre possibili cause sono:
– Temperatura eccessiva nell’IGBT
– Guasto del sistema di raffreddamento
– Frequenza di commutazione troppo alta
– Sovraccarico in cabina
1) Seguire i passaggi di risoluzione relativi all’errore 52.146 (errore ErE VVVF)
2) Controllare il sistema di raffreddamento
3) Verificare il parametro F26 (Motor Sound)
4) Verificare il carico della cabina
Da aggiornare software per la visualizzazione dell’errore
Errore 53 : E’ stata impostata una manovra a porte aperte ma l’impianto non prevede una soluzione UCMP. L’ascensore non può muoversi ed è necessario un reset specifico.53.1Assenza dispositivo UCMPAlert + ResetE’ stata impostata una manovra a porte aperte ma l’impianto non prevede una soluzione UCMP. L’ascensore non può muoversi ed è necessario un reset specifico.La manovra a porte aperte (rilivellamento o apertura anticipata delle porte) non è possibile per impianti 81-20 senza UCMP. Verificare il parametro “Rilivellamento” nel Menu “Configurazione” ed il parametro “Apertura anticipata” nel Menu “Porte”: entrambi devono essere settati su NO.
Effettuare il reset specifico dell’errore nel Menu “Errori”
Errore 53 : Una o entrambe le pinze dei freni motore risultano aperte mentre la cabina è ferma. L’impianto rimane fermo e non accetta chiamate.53.2Contatto freno apertoAlert + ResetUna o entrambe le pinze dei freni motore risultano aperte mentre la cabina è ferma. L’impianto rimane fermo e non accetta chiamate.Almeno un contatto del freno risulta aperto. Le possibili cause sono:
– Guasto meccanico del freno
– Guasto al circuito elettrico del comando freno
– Sensori posizione freni guasti o mal regolati
Controllare
– Corretto funzionamento freni
– Sensore di posizione relativo ai freni
Errore 53 : Una o entrambe le pinze dei freni motore risultano aperte mentre la cabina è in movimento. L’ascensore completa l’arrivo al piano e poi rimane fermo e non accetta altre chiamate.53.3Contatto freno apertoAlert + ResetUna o entrambe le pinze dei freni motore risultano aperte mentre la cabina è in movimento. L’ascensore completa l’arrivo al piano e poi rimane fermo e non accetta altre chiamate.Almeno un contatto del freno risulta aperto. Le possibili cause sono:
– Guasto meccanico del freno
– Guasto al circuito elettrico del comando freno
– Sensori posizione freni guasti o mal regolati
Controllare
– Corretto funzionamento freni
– Sensore di posizione relativo ai freni
Errore 53 : Errore di monitoraggio sulla centralina GMV NGV-A353.4Errore UCM su centralinaAlert + ResetErrore di monitoraggio sulla centralina GMV NGV-A3Le uscite RDY e RUN sono entrambe OFF. Stato visibile da PlayPadVedere troubleshooting della centralina GMV
Errore 53 : Errore di monitoraggio sulla centralina GMV NGV-A353.5Errore UCM su centralinaAlert + ResetErrore di monitoraggio sulla centralina GMV NGV-A3Le uscite RDY e RUN sono entrambe ON. Stato visibile da PlayPadVedere troubleshooting della centralina GMV
Errore 53 : Errore di monitoraggio su centralina con doppia valvola di discesa53.6Errore UCM su centralinaAlert + ResetErrore di monitoraggio su centralina con doppia valvola di discesaUna delle due valvole o entrambe non si è chiusa correttamente o completamente, probabilmente a causa di:
– Trafilamenti sulla valvola
– Impurità presenti sulla valvola
– Guasto elettrico del circuito di comando valvole
– Controllare il corretto funzionamento delle valvole
– Controllare il circuito elettrico di comando valvole
Il test consiste nell’attivazione alternata delle valvole discesa al termine di manovra di ritorno al piano. In caso di spostamento cabina (quindi di trafilazione olio) si attiva l’errore
Errore 53 : Errore di monitoraggio su centralina con doppia valvola di discesa Start Elevator53.8Errore UCM su centralinaAlert + ResetErrore di monitoraggio su centralina con doppia valvola di discesa Start ElevatorUna delle due valvole o entrambe non si è chiusa correttamente o completamente, probabilmente a causa di:
– Trafilamenti sulla valvola
– Impurità presenti sulla valvola
– Guasto elettrico del circuito di comando valvole
– Controllare il corretto funzionamento delle valvole
– Controllare il circuito elettrico di comando valvole
Il test consiste nell’attivazione alternata delle valvole discesa al termine di manovra di ritorno al piano. In caso di spostamento cabina (quindi di trafilazione olio) si attiva l’errore
Errore 53 : Errore di monitoraggio sulla centralina Bucher i-Valve (uscita SMA non a 0V)53.1Errore UCM su centralinaAlert + ResetErrore di monitoraggio sulla centralina Bucher i-Valve (uscita SMA non a 0V)L’uscita SMA non si è attivata come previsto. Stato visibile da PlayPadVedere troubleshooting della centralina Bucher i-Valve
Errore 53 : Errore di monitoraggio sulla centralina Bucher i-Valve (uscita SMA non a 24V)53.11Errore UCM su centralinaAlert + ResetErrore di monitoraggio sulla centralina Bucher i-Valve (uscita SMA non a 24V)L’uscita SMA non si è attivata come previsto. Stato visibile da PlayPadVedere troubleshooting della centralina Bucher i-Valve
Errore 53 : Problema sulla valvola Y2 della centralina START Elev. durante la marcia 53.12Errore UCM su centralinaAlert + ResetProblema sulla valvola Y2 della centralina START Elev. durante la marcia Monitor Y2 durante la marciaVerificare cablaggio e funzionamento della valvola Y2 e relativo segnale di monitor
Errore 53 : Problema sulla valvola Y2 della centralina START Elev. a cabina ferma53.13Errore UCM su centralinaAlert + ResetProblema sulla valvola Y2 della centralina START Elev. a cabina fermaMonitor Y2 con cabina fermaVerificare cablaggio e funzionamento della valvola Y2 e relativo segnale di monitor
Errore 53 : Problema sulla valvola Y3 della centralina START Elev. durante la marcia 53.14Errore UCM su centralinaAlert + ResetProblema sulla valvola Y3 della centralina START Elev. durante la marcia Monitor Y3 durante la marciaVerificare cablaggio e funzionamento della valvola Y3 e relativo segnale di monitor
Errore 53 : Problema sulla valvola Y3 della centralina START Elev. a cabina ferma53.15Errore UCM su centralinaAlert + ResetProblema sulla valvola Y3 della centralina START Elev. a cabina fermaMonitor Y3 con cabina fermaVerificare cablaggio e funzionamento della valvola Y3 e relativo segnale di monitor
Errore 53 : Intervento del sistema di protezione UCM a causa di un improvviso allontanamento della cabina dal piano.53.1Errore UCMAlert + ResetIntervento del sistema di protezione UCM a causa di un improvviso allontanamento della cabina dal piano.Si è verificato un movimento non controllato della cabina e si è attivato il circuito di protezione UCMIn caso di contemporaneo errore 41 (Errore ISO) verificare il corretto funzionamento dei sensori ZP1 e ZP2
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio dei relè RUCM1/RUCM2 nel quadro53.2Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio dei relè RUCM1/RUCM2 nel quadroErrore monitor Relè RUCM1/RUCM2 (il contatto non si apre)
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM1 nel quadro53.201Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM1 nel quadroErrore monitor relè RUCM1 (il contatto non si chiude)
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM2 nel quadro53.202Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM2 nel quadroErrore monitor relè RUCM2 (il contatto non si chiude)
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM3 nel quadro53.203Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM3 nel quadroErrore monitor relè RUCM3 (il contatto non si chiude)
Errore 53 : Il circuito di monitoraggio del limitatore di velocità A3 ha rilevato il blocco del perno in posizione estesa53.204Perno Limitatore A3 bloccatoAlert + ResetIl circuito di monitoraggio del limitatore di velocità A3 ha rilevato il blocco del perno in posizione estesaErrore monitor OSG A3 (perno bloccato esteso)
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM1 nel quadro53.21Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM1 nel quadroErrore monitor relè RUCM1 (il contatto non si apre)
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM2 nel quadro53.22Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM2 nel quadroErrore monitor relè RUCM2 (il contatto non si apre)
Errore 53 : Rilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM3 nel quadro53.23Errore UCMAlert + ResetRilevato un problema sul circuito di monitoraggio del relè RUCM3 nel quadroErrore monitor relè RUCM3 (il contatto non si apre)
Errore 53 : Il circuito di monitoraggio del limitatore di velocità A3 ha rilevato il blocco del perno in posizione ritratta53.24Perno Limitatore A3 bloccatoAlert + ResetIl circuito di monitoraggio del limitatore di velocità A3 ha rilevato il blocco del perno in posizione ritrattaErrore monitor OSG A3 (perno bloccato ritratto)
Errore 54 : Intervento fotocellula di sicurezza54Attivazione barriera di celluleAlertIntervento fotocellula di sicurezzaFotocellula attivata durante la marcia. L’ascensore attende una nuova chiamata di cabina per ripartireRimuovere eventuali ostacoli sul percorso della barriera di cellule.
Errore 54 : Malfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezza54.1Barriera di sicurezzaAlertMalfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezzaErrore monitor CEDES lato AControllare il circuito di monitoraggio della fotocellula
Errore 54 : Malfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezza54.2Barriera di sicurezzaAlertMalfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezzaErrore monitor CEDES lato BControllare il circuito di monitoraggio della fotocellula
Errore 54 : Malfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezza54.1Barriera di sicurezzaAlertMalfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezzaErrore monitor relè KSAControllare il circuito di monitoraggio della fotocellula
Errore 54 : Malfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezza54.2Barriera di sicurezzaAlertMalfunzionamento monitor Fotocellula di sicurezzaErrore monitor relè KSBControllare il circuito di monitoraggio della fotocellula
Errore 55 : Errore sul secondo contatto porta A55.2Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetErrore sul secondo contatto porta AIl monitoraggio della catena sicurezze ha rilevato l’apertura del secondo contatto della porta A (Ingresso FFA per operatori porte, ingresso CEA per porte manuali in cabina)Verificare corretto funzionamento del secondo contatto porta AApprofondimento su https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/shaft-p40/#shaft-protection.
Errore 55 : Rilevato un ponte sul contatto di sicurezza di piano porta A (punto #4 della catena delle sicurezze) 55.4Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetRilevato un ponte sul contatto di sicurezza di piano porta A (punto #4 della catena delle sicurezze) Il monitoraggio della catena sicurezze ha rilevato la presenza di un ponte sul contatto di piano della porta A ed ha aperto il punto SE4Controllare il contatto di sicurezza di piano porta A (punto #4 della catena delle sicurezze)
Errore 55 : Rilevato un ponte sul contatto di sicurezza di cabina porta A (punto #6 della catena delle sicurezze)55.6Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetRilevato un ponte sul contatto di sicurezza di cabina porta A (punto #6 della catena delle sicurezze)Il monitoraggio della catena sicurezze ha rilevato la presenza di un ponte sul contatto di cabina della porta A ed ha aperto il punto SE6Controllare il contatto di sicurezza di cabina porta A (punto #6 della catena delle sicurezze)
Errore 55 : Errore sul secondo contatto porta B55.12Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetErrore sul secondo contatto porta BIl monitoraggio della catena sicurezze ha rilevato l’apertura del secondo contatto della porta B (Ingresso FFB per operatori porte, ingresso CEB per porte manuali in cabina)Verificare corretto funzionamento del secondo contatto porta B
Errore 55 : Rilevato un ponte sul contatto di sicurezza di piano porta B (punto #4 della catena delle sicurezze) 55.14Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetRilevato un ponte sul contatto di sicurezza di piano porta B (punto #4 della catena delle sicurezze) Il monitoraggio della catena sicurezze ha rilevato la presenza di un ponte sul contatto di piano della porta B ed ha aperto il punto SE4Controllare il contatto di sicurezza di piano porta B (punto #4 della catena delle sicurezze)
Errore 55 : Rilevato un ponte sul contatto di sicurezza di cabina porta B (punto #6 della catena delle sicurezze)55.16Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetRilevato un ponte sul contatto di sicurezza di cabina porta B (punto #6 della catena delle sicurezze)Il monitoraggio della catena sicurezze ha rilevato la presenza di un ponte sul contatto di cabina della porta B ed ha aperto il punto SE6Controllare il contatto di sicurezza di cabina porta B (punto #6 della catena delle sicurezze)
Errore 55 : Dopo l’attivazione del by-pass porte, non si è chiuso il contatto SE655.1Monitor Contatti Porte (SCS)Alert + ResetDopo l’attivazione del by-pass porte, non si è chiuso il contatto SE6Mancato segnale SE6 durante attivazione circuito BypassVerificare il circuito Bypass (tra SE3 ed SC5)
Errore 56 : Rilevato un accesso involontario nel vano attraverso una porta manuale mentre la cabina è ferma fuori piano o ad un piano diverso da quello con porta sbloccata56.1Accesso involontario nel vano (UAS)Alert + ResetRilevato un accesso involontario nel vano attraverso una porta manuale mentre la cabina è ferma fuori piano o ad un piano diverso da quello con porta sbloccataL’errore UAS è abilitato solo attraverso il parametro “Protezione vano” del Menu “Funzioni Speciali”. Deve essere utilizzato una BDU con un ingresso porta aggiuntivo. Effettuare il reset UAS nel menu Errori (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#faults-menu)Accesso involontario nel vano
Funzione abilitata dal parametro “Monitor vano”. Vedere https://dido.dmg.it/knowledge-base/shaft-p40/#shaft-protection.
Deve essere utilizzato un BDU con un ingresso porta aggiuntivo (può essere NO o NC).
Il sistema rileva l’apertura di una porta di piano manuale monitorando l’ingresso porta ausiliario.
Errore 56 : Rilevate più porte manuali di piano aperte mentre la cabina è ferma fuori piano o ad un piano diverso da quello con le porte sbloccate56.2Accesso involontario nel vano (UAS)Alert + ResetRilevate più porte manuali di piano aperte mentre la cabina è ferma fuori piano o ad un piano diverso da quello con le porte sbloccateL’errore UAS è abilitato solo attraverso il parametro “Monitor vano” del Menu “Funzioni Speciali”. Deve essere utilizzato una BDU con un ingresso porta aggiuntivo. Effettuare il reset UAS nel menu Errori (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#faults-menu)
Errore 57 : Bypass attivo sulle sicurezze porte. E’ possibile muovere la cabina solo in modalità Ispezione. 57.1Bypass door InfoBypass attivo sulle sicurezze porte. E’ possibile muovere la cabina solo in modalità Ispezione. E’ stato attivato il comando manuale di bypass dei contatti di sicurezza a monte del Punto #6 (porte di cabina, dispositivi pre-attivati di protezione testata-fossa ridotte)
Errore 57 : Bypass attivo sulle sicurezze porte. E’ possibile muovere la cabina solo in modalità Ispezione. 57.2Bypass door InfoBypass attivo sulle sicurezze porte. E’ possibile muovere la cabina solo in modalità Ispezione. E’ stato attivato il comando manuale di bypass dei contatti di sicurezza a monte del Punto #4 (serrature preliminari del piano)
Errore 57 : Bypass attivo sulle sicurezze porte. E’ possibile muovere la cabina solo in modalità Ispezione. 57.3Bypass door InfoBypass attivo sulle sicurezze porte. E’ possibile muovere la cabina solo in modalità Ispezione. E’ stato attivato il comando manuale di bypass dei contatti di sicurezza a monte del Punto #5 (porte di piano)
Errore 57 : Conflitto tra le modalità ispezione da quadro e da pulsantiera tetto cabina / fossa. 57.1Ispezione in conflittoAlertConflitto tra le modalità ispezione da quadro e da pulsantiera tetto cabina / fossa. Il circuito di monitoraggio del modulo di sicurezza SM1, dedicato al bypass della Pulsantiera di manovra elettrica (PME) nel quadro, è aperto. I pulsanti di salita/discesa sulla PME non sono attivi ed il movimento della cabina in ispezione dalle bottoniere di tetto e/o fondo fossa è interdetto. Il LED SE3 sul PlayPad è acceso.Verificare il corretto funzionamento del modulo di sicurezza SM1.
Per ripristinare il corretto funzionamento portare il selettore della PME prima su NORMALE e poi di nuovo su ISPEZIONE. Verificare lo spegnimento del LED SE3 sul PlayPad
Errore 58 : Velocità eccessiva della cabina58.XXXVelocità eccessivaWarningVelocità eccessiva della cabinaIn modalità di ispezione o di marcia provvisoria, la cabina dell’ascensore supera la velocità di 0,63 m/s. L’ascensore blocca la sua corsa.Per riprendere il movimento della cabina:
– Rilasciare tutti i comandi di marcia;
– Premere il comando di marcia desiderato (salita o discesa).
Se l’errore si presenta nuovamente, verificare i parametri encoder o la velocità di ispezione nel menu “Conteggio” (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). La velocità di ispezione non deve essere superiore agli 0,63 m/s.
Errore 59 : Errore sul comando del perno di ritenuta del dispositivo preattivato di protezione testata-fossa ridotta.59Errore Dispositivo 81.21AlertErrore sul comando del perno di ritenuta del dispositivo preattivato di protezione testata-fossa ridotta.Il circuito di monitoraggio del dispositivo preattivato di protezione degli spazi ridotti è in errore mentre il dispositivo non è alimentato.Verificare il corretto funzionamento del dispositivo preattivato (o del relè RMPP)
Errore 59 : Errore sul dispositivo manuale di protezione 81-2159.101Errore Dispositivo 81.21AlertErrore sul dispositivo manuale di protezione 81-21Il circuito di monitoraggio RMPP del dispositivo manuale di protezione degli spazi ridotti è in errore (il contatto non si apre).Verificare il corretto funzionamento del dispositivo manuale (o del relè RMPP)
Errore 59 : Errore sul dispositivo manuale di protezione 81-2159.102Errore Dispositivo 81.21AlertErrore sul dispositivo manuale di protezione 81-21Il circuito di monitoraggio RMPP del dispositivo manuale di protezione degli spazi ridotti è in errore (il contatto non si chiude).Verificare il corretto funzionamento del dispositivo manuale (o del relè RMPP)
Errore 59 : Errore sul comando del perno di ritenuta del dispositivo preattivato di protezione testata-fossa ridotta.59.255Errore Dispositivo 81.21AlertErrore sul comando del perno di ritenuta del dispositivo preattivato di protezione testata-fossa ridotta.Il circuito di monitoraggio del dispositivo preattivato di protezione degli spazi ridotti è in errore mentre il dispositivo è alimentato.Verificare il corretto funzionamento del dispositivo preattivato (o del relè RMPP)
Errore 60 : Cabina in extra corsa alto60ELGO – ExtracorsaAlertCabina in extra corsa altoIl sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della soglia di extracorsa superiore ed ha bloccato la cabinaRiportare la cabina al di sotto della posizione di extra corsa alto ed effettuare un reset specifico Errore SE3
Errore 60 : Cabina in extra corsa basso60.1ELGO – ExtracorsaAlertCabina in extra corsa bassoIl sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della soglia di extracorsa inferiore ed ha bloccato la cabinaRiportare la cabina al di sopra della posizione di extra corsa basso ed effettuare un reset specifico Errore SE3
Errore 60 : Raggiunto il finecorsa superiore in ispezione60.4ELGO -Finecorsa ispezioneInfoRaggiunto il finecorsa superiore in ispezioneIl sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato che il sistema ha raggiunto il finecorsa superiore di ispezione
Errore 60 : Raggiunto il finecorsa inferiore in ispezione60.5ELGO -Finecorsa ispezioneInfoRaggiunto il finecorsa inferiore in ispezioneIl sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato che il sistema ha raggiunto il finecorsa inferiore di ispezione
Errore 60 : Alta velocità in modalità normale (pre-segnalazione)60.8Alta velocità in modalità normaleAlertAlta velocità in modalità normale (pre-segnalazione)Il sistema di posizionamento (ELGO Encoder) ha rilevato che la velocità nominale della cabina è stata superata e ha bloccato la cabina per alcuni secondi (pre-segnalazione). Il ripristino è automatico. 1) Controllare la velocità nominale in modalità normale
2) Controllare la configurazione dell’ELGO
Errore 60 : Alta velocità in modalità normale (intervento finale)60.9Alta velocità in modalità normaleAlertAlta velocità in modalità normale (intervento finale)Il sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della velocità nominale della cabina e ha bloccato la cabina per alcuni secondi (intervento finale).1) Controllare la velocità nominale in modalità normale
2) Controllare la configurazione dell’ELGO
3 )Eseguire un reset dei guasti
Errore 60 : Alta velocità in modalità ispezione (intervento finale)60.11Alta velocità in modalità ispezioneAlertAlta velocità in modalità ispezione (intervento finale)Il sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della velocità nominale dell’ascensore e ha bloccato la cabina per alcuni secondi (intervento finale). 1) Controllare la velocità nominale in modalità di ispezione.
2) Controllare la configurazione dell’ELGO
3) Eseguire un reset dei guasti
Errore 60 : Alta velocità in modalità di apprendimento(intervento finale)60.13Alta velocità in modalità di apprendimentoAlertAlta velocità in modalità di apprendimento(intervento finale)Il sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della velocità nominale dell’ascensore e ha bloccato la cabina per alcuni secondi (intervento finale). 1) Controllare la velocità dell’ascensore. Ridurla in modalità “apprendimento” (max 0,6 m/s).
2) Controllare la configurazione dell’ELGO
3) Eseguire un reset dei guasti
Errore 60 : Velocità eccessiva nell’avvicinarsi al piano60.14Alta velocità in avvicinamento al pianoWarningVelocità eccessiva nell’avvicinarsi al pianoIl sistema di posizionamento (ELGO Encoder) ha rilevato il superamento della velocità limite di livellamento (0,8 m/s) durante l’arresto al piano e ha bloccato la cabina per alcuni secondi. Il ripristino è automatico.1) Verificare che la velocità di livellamento impostata sul quadro non superi 0,8 m/s.
Errore 60 : Eccesso di velocità durante la manovra di rilivellamento60.15Eccesso velocità in rilivellamentoWarningEccesso di velocità durante la manovra di rilivellamentoIl sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della velocità limite di rilivellamento (0,3m/s) ed ha bloccato la cabina per qualche secondo. Il reset è automatico. L’errore può comparire in impianti idraulici con problemi di tenuta del circuito idraulico.1) Verificare che la velocità di rilivellamento impostata sulla centralina non ecceda 0,3 m/s
2) Verificare la tenuta del circuito idraulico (pistone) e la presenza di aria nel circuito
Errore 60 : Eccesso di velocità in decelerazione in prossimità dei Fine Corsa60.16Eccesso velocità in rallentamentoWarningEccesso di velocità in decelerazione in prossimità dei Fine CorsaIl sistema di posizionamento (Encoder ELGO) ha rilevato il superamento della velocità durante il rallentamento in prossimità di un piano estremo ed ha bloccato la cabina. Il reset è automatico. L’errore può comparire in impianti VVVF con una curva di decelerazione non adeguata alla distanza di rallentamento.Aumentare le distanze di rallentamento (R1D/R1S)
Errore 60 : Errori ELGO60.24Errore ELGOAlertErrori ELGOMovimento incontrollato della cabina dell’ascensore
Errore 60 : ELGO non è in modalità operativa60.1Errore ELGOAlertELGO non è in modalità operativaIl sistema di posizionamento (ELGO Encoder) non è in modalità operativa e la cabina è bloccataPer resettare il sistema è necessaria la procedura di autoapprendimento manuale ELGO.
Errore 60 : Guasto dell’ingresso EN81-21 in modalità di autoapprendimento manuale60.102ELGO – Modalità di autoapprendimento manualeAlertGuasto dell’ingresso EN81-21 in modalità di autoapprendimento manualeIl sistema di posizionamento (encoder ELGO) ha rilevato che l’ingresso EN81-21 in modalità di apprendimento manuale non funziona correttamente.Verificare il cablaggio sul segnale ZP2 nel quadro
Errore 60 : Mancanza eSGC_POW in modalità di autoapprendimento manuale60.103ELGO – Modalità di autoapprendimento manualeAlertMancanza eSGC_POW in modalità di autoapprendimento manualeIl sistema di posizionamento (encoder ELGO) ha rilevato la mancanza di eSGC_POW di ELGO in modalità di apprendimento manuale.Verificare il cablaggio alimentazione eSGC nel quadro
Errore 60 : Errore di riavvio in modalità di autoapprendimento manuale60.104ELGO – Modalità di autoapprendimento manualeAlertErrore di riavvio in modalità di autoapprendimento manualeIl dispositivo ELGO non funziona correttamenteIl dispositivo ELGO deve essere sostituito
Errore 60 : Ingresso ELGO 81.21 non corrispondente (sempre OFF)60.121ELGO – Mancata corrispondenza degli ingressiAlertIngresso ELGO 81.21 non corrispondente (sempre OFF)È stata rilevata una mancata corrispondenza tra i comandi del quadro di manovra e la diagnostica dell’encoder ELGO. 1) Controllare il cablaggio dell’encoder ELGO
2) Controllare le uscite del segnale dalla scheda TOC
Errore 60 : Ingressi ELGO UP/DOWN non attivi60.122ELGO – Mancata corrispondenza degli ingressiAlertIngressi ELGO UP/DOWN non attiviÈ stata rilevata una mancata corrispondenza tra i comandi del quadro di manovra e la diagnostica dell’encoder ELGO. 1) Controllare il cablaggio dell’encoder ELGO
2) Controllare le uscite del segnale dalla scheda TOC
Errore 60 : L’ingresso ELGO UP non corrisponde60.123ELGO – Mancata corrispondenza degli ingressiAlertL’ingresso ELGO UP non corrispondeÈ stata rilevata una mancata corrispondenza tra i comandi del quadro di manovra e la diagnostica dell’encoder ELGO. 1) Controllare il cablaggio dell’encoder ELGO
2) Controllare le uscite del segnale dalla scheda TOC
Errore 60 : L’ingresso ELGO DOWN non corrisponde60.124ELGO – Mancata corrispondenza degli ingressiAlertL’ingresso ELGO DOWN non corrispondeÈ stata rilevata una mancata corrispondenza tra i comandi del quadro di manovra e la diagnostica dell’encoder ELGO. 1) Controllare il cablaggio dell’encoder ELGO
2) Controllare le uscite del segnale dalla scheda TOC
Errore 60 : Gli ingressi ELGO UP/DOWN non corrispondono (sempre ON)60.125ELGO – Mancata corrispondenza degli ingressiAlertGli ingressi ELGO UP/DOWN non corrispondono (sempre ON)È stata rilevata una mancata corrispondenza tra i comandi del quadro di manovra e la diagnostica dell’encoder ELGO. 1) Controllare il cablaggio dell’encoder ELGO
2) Controllare le uscite del segnale dalla scheda TOC
Errore 60 : Time out della comunicazione60.2Comunicazione ELGOAlertTime out della comunicazioneLa comunicazione CAN tra il dispositivo ELGO e la scatola TOC è fallita (limite di tempo superato)1) Controllare il cablaggio tra la scatola TOC e il dispositivo ELGO (segnali Can)
Errore 60 : Autotest ELGO fallito60.254ELGO AutotestAlertAutotest ELGO fallitoAutotest ELGO Livello di errore 4Rumore sul cavo di segnale eSGC. Mettere un relè sulla scatola TOC per aprire la linea di carico quando l’uscita eSGC non è attiva.
Errore 60 : Banda magnetica mancante60.255Banda magnetica ELGOAlertBanda magnetica mancanteIl dispositivo ELGO non ha rilevato la banda magnetica1) Verificare la presenza della banda magnetica
2) Controllare il montaggio della banda magnetica
3) Controllare la direzione di montaggio
Alert + Reset
Alert
Warning
Info

Updated on 19 Dicembre 2024
Was this article helpful?

Related Articles